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塔河电加热降黏工艺减少掺稀增产稠油
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塔河电加热降黏工艺减少掺稀增产稠油
2010-03-25
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中国石油石化工程信息网
[石油商报2010年3月19日] 塔河油田采油二厂近期在稠油TH10107CH井上实施井筒电加热工艺,日增油4.2吨,减少掺稀用油21.9吨,节约稀油近30%。
在塔河油田开发初期,技术人员根据稠油黏度对温度的敏感性,先后采用电热吊杆、电缆加热等工艺技术,但因稠油埋深在5400~6500米,黏度大,当时的电加热工艺技术达不到原始稠油拐点深度,且试验中出现设备漏电“击穿”事件,未取得很好效果。后来,技术人员根据相似相溶原理,首创以稀油为降黏介质的降黏方式,增加六、十、十二区稠油区块动用地质储量2.52亿吨。
随着稠油占中国石化西北油田分公司总产量的比例越来越大,采油二厂掺稀井产量占到全厂产量的90%。稀油资源严重短缺,成为制约该厂高效开发的瓶颈。2009年5月,该厂分别采用自控温电热带加热技术和空心抽油杆电加热技术,在5口井进行电加热配合掺稀降黏工艺试验,取得明显效果。
稠油的黏度对温度十分敏感。电加热配合掺稀降黏工艺技术就是向地层稠油中掺入一定量的稀油,同时用电加热设备将稠油加热、保温,提高原油流动性,达到增产增效的目的。
从试验结果看,只要克服拐点深度和产出混合产液过大这两个瓶颈,井温都有所升高,掺稀量都有不同程度降低。
为使该工艺取得良好效果,在选井和具体实施过程中,该厂保持掺稀自喷井注采比大于0.5,电加热下深在原始稠油拐点深度,反掺正采时加热提温效果好于正掺反采,机抽井抽油杆加热为泵下加热效果好,根据不同产液能力选定不同功率的电加热设备。
TK725井对应拐点深度为680米,应用空心抽油杆电加热技术后,加热杆下深到2010米,日掺稀量由25.7吨下降为12.9吨,节约稀油46.68%。
电加热配合掺稀降黏技术不需要增加特殊作业设备装置。电加热的电缆护套采用无缝钢管,具有高抗拉强度,可在恶劣环境中运行,较常规电缆加热工作寿命长,且全套设备可以重复使用,一次投资多次收益。随着研究的深入,该工艺技术将朝着更深的加热深度和更稠的油井应用趋势发展。
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