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勘探与钻采工程

“低温稠油冷采”不再令人“发愁”

2010-01-21   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石油报2010年1月19日]华北油田采油工艺研究院运用弱凝胶与微生物联作技术,改善水驱效果,成功破解“低温稠油冷采”难题,使二连油田巴51断块重现活力。2009年,共在24口水井注入药剂11万立方米,原油黏度下降50%,累计增油1.59万吨,生产能力创油藏投产以来最高水平,这项工艺技术达到国内领先水平。
  位于二连油田宝力格作业区的巴51断块,由于埋藏浅,储层温度低,油品性质差,在地层温度条件下原油呈高黏度状态,造成油藏水驱效率低,注采矛盾突出,采油速度仅有0.3%。
  为改善区块开发效果,华北采研院围绕“低温条件下降黏”及“提高波及系数”两个制约稠油开发关键点,确立“微弱联作改善巴51断块水驱效果”的治理思路。
  立足于注水冷采,采研院通过动静态资料分析对比,先后攻克两项关键技术难关:一是以微生物代谢产物降黏技术理论为指导,以室内优化实验和物模实验为基础,研发适应低温条件和高胶沥含量油品性质的嗜胶沥新菌种,形成以此为核心的微生物驱整体降黏技术,达到低温稠油降黏目的;二是依据“无限宽平面壁间黏性液体恒定层流”理论模型,开展堵调体系研究,按照流体力学需求设计凝胶体系,优选配方,形成以凝胶配方体系优化为核心,注入压力变化,结合即时动态监测分析,稳步提升凝胶强度梯度的调驱工艺设计及施工技术。
  运用嗜胶沥微生物驱整体降黏技术稳步提升凝胶强度调剖这一微、弱联调新工艺,这个院优化设计巴51断块方案,对断块实施弱微二元复合驱,控制含水上升。经过科学组织,精心施工,很快呈现出含水下降、产液和产油稳定回升的良好态势。
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