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勘探与钻采工程

宁5井——组合工艺排水采气成功典型

2010-01-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
  
 [四川石油报2010年1月14日]  宁5井位于长宁构造梅花镇潜伏高点断上盘,产层茅二C,产层中部井深2996.60米,1997年5月完井试油测试日产气19.68万立方米,不产水,是一口中产气井,原始地层压力29.224兆帕。1998年1月9日投产,日产气13万立方米左右,较稳定,1998年5月30日开始产地层水,日产气降至6万立方米,日产水16立方米,均较稳定。出水后分析认为,宁5井为单井裂缝系统,产出井段在茅二C,无水采气期仅142天,产出井段离气水界面较近,因此,坚持排水采气,会有较好的生产效果。
 2000年3月至2003年5月,采用放喷排水恢复自喷生产。出水后于2000年3月29日出现水淹,到2003年5月发生水淹9次,由于地层压力较高,在缺乏工艺压缩机的情况下,均采用短时放喷排水带出井筒积液,降低井底回压,恢复自喷生产。阶段产气1183.5万立方米,月平均产气38.8万立方米,由于水淹后需要关井压力恢复稳定,开井放喷复产才有效,所以生产时率低,总的月平均产气量低,效果较差。
 2003年6月至2008年6月,采用车载压缩机间歇气举+泡沫助排+增压输气组合工艺技术排水采气生产。2003年6月开始使用车载压缩机在水淹后气举恢复生产,到2008年6月五年时间内,水淹12次,均气举恢复自喷生产。由于地层压力降低,2006年6月井口生产流动压力仅3.30兆帕,开始在付1井站对宁5井进行增压输气开采;2007年7月生产套压由5.70兆帕降至5.00兆帕,日产水量由49立方米降至39立方米,排水能力下降,井下积水,于2007年8月开始注入泡沫剂助排。五年期间阶段产气8801万立方米,平均月产气146.7万立方米。这阶段采用间歇增压气举恢复自喷生产+泡沫助排+增压输气开采,产气效果明显提高,但是生产中仍然存在多次水淹,要影响一定的生产时率,影响气水产量不能稳定生产。
 2008年7月至2009年12月,地层压力降至9.766兆帕左右,采用固定压缩机组连续气举+泡沫助排+增压输气组合工艺技术排水采气生产,已历时18个月,产气1739.1万立方米,平均月产气96.6万立方米,平均日产气3.2万立方米,日产气水40至48立方米,并且未出现水淹停产,保持连续稳定生产。
   宁5井到2009年底累计产气1.5852亿立方米,产水9.0517万立方米,地质储量采出程度82.4%,目前继续稳定排水采气生产。宁5井属深井、常压、中等渗透性能,产出井段距气水界面较近,井下客观条件不是很好,由于随着设备、技术的不断改善和进步,以及千方百计坚持排水采气,已达到较高的开发技术指标。通过宁5井开发过程研究分析,有水气藏、气水同产井在开发中、后期采用连续气举+泡沫助排+增压输气组合工艺技术排水采气,能有效地避免气井水淹停产,而且使其连续、稳定排水采气生产,是进行开发挖潜,提高采收率的有效工艺技术措施。
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