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勘探与钻采工程

大庆气田地面技术优化集成成效显著

2009-12-16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
采取新工艺的13座井站节省投资千万元
 
 
  [中国石油报2009年12月14日]  12月9日,大庆油田深层天然气生产再传喜讯:随着汪深1集气站扩建及站外系统建设工程的进展和升深2-6等新、老气井产量的恢复,这个油田天然气产量攀升至5.9亿立方米,外输天然气5.6亿立方米,日产气量达280万立方米。这标志着大庆气田地面技术优化集成工艺成效显著。
  2009年以来,大庆油田为庆深气田快速上产提供了有力的技术保障,在产能工程建设、老区改造工作中充分考虑现场实际情况和安全等因素,优化新基建气井井场设计、调整集气站平面布局,简化老井站内工艺思路,气田地面工程技术成果不断。
  气田开发对设备要求高,投入大,如何集成现有工艺技术,减少投资是采气分公司一直关注的重点之一。他们通过对生产工艺的系统分析,大胆实践,在整个气田推广了多井高压集气、中压分离、轮换计量、集中脱水的集输工艺,采取新工艺的13座井站总投资较老工艺节省千万元。
  为了提升产能,这个分公司组织气井集气系统简化工艺的设计攻关,采取多井合并分离、单井轮换计量等优化工艺方法,最终达到简化站内工艺、满足单井计量要求的目的。   在地面工程技术做保障的基础上,这个油田根据气井产水严重影响产气量的实际,先后试验攻克了泡沫排水、气举排水、电泵排水等排水采气工艺技术,研制了耐高温泡排剂,经过徐深6-X201井试验,日增气达到5000立方米以上。同时,还攻克了电泵排水密封难题,救活了因水淹关井的汪9-12井,日产气量超过9000立方米,由此解决了天然气井存在水量过大导致气层水淹,造成气井报废这一难题。
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