吐哈油田公司钻井成本大幅下降
2009-12-07
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来源:中国石油石化工程信息网
[中国石油报2009年12月3日] 吐哈油田公司坚持低成本开发战略,优化钻井工程设计,从源头降低钻井成本,不多打一米无效进尺,不多下一寸无效套管,取得良好经济效益。截至11月底,已完钻的近100口井共计减少进尺960米,少用套管1906.6吨、水泥3594.5吨,累计减少钻井成本近3500万元,平均单井减少成本36.3万元,平均钻井周期缩短4天。其中,柯柯亚区块减少钻井成本2447.7万元,平均单井减少钻井成本272万元。
吐哈深部地层可钻性差、钻井周期长的顽疾,使油田开发钻井成本长期居高不下,成为油田加快产能建设和实现低成本发展的瓶颈。为"啃"下这块硬骨头,吐哈工程技术研究院按照公司"优化方案设计、源头降本增效"的要求,以有效降低钻井投资为导向,紧锣密鼓开展核心技术攻关和经济实用技术配套。钻井工程设计团队锁定"不多打一米无效进尺,不多下一寸无效套管"目标,对吐哈不同区块、不同井型的井身结构持续进行优化研究。工程设计技术人员通过对钻具组合、管串结构、钻井液体系和完井方式等进行全方位优化设计,共提交钻井工程设计134口井。
同时,在钻井方案编制和工程施工设计过程中,设计人员打破传统设计思路,充分考虑技术适应性与成本因素,对新老技术优化组合,进行"一井一策"的个性化钻井工程设计,在保证安全生产的前提下,最大限度从源头降低钻井成本。在钻井集中的牛东火成岩地区,管串设计精打细算,将油层套管尺寸由直径177.8毫米缩小至直径139.7毫米,二开、三开井封固段分别减少250米。巴喀区块采取分步优化、有序实施策略,单井减少套管150吨,钻井周期平均缩短35天。在鲁克沁区块,通过科学论证,用水泥封固替代价格昂贵的气密封套管,既保证了井筒密封性,又降低了钻井成本。
