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吉林油田依靠科技提高水驱油藏采收率侧记
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吉林油田依靠科技提高水驱油藏采收率侧记
2009-12-03
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来源:
中国石油石化工程信息网
[中国石油报2009年12月1日] 提高水驱油藏后期开发采收率,以科技为先导在“单井”中淘金,一直是吉林油田公司针对“三低”地质状况,力保老油田稳产的重要措施。
今年年初,这个公司在所属采油工艺研究院成立调驱先导试验研究项目组,加大油井堵水力度,在堵得住、堵得合理和低成本、长效封堵上下工夫。
这个公司通过窜流通道识别,优化堵剂用量、排量、压力等参数,坚持单井调剖和在线调剖相结合,实现了对油层大剂量、高强度、大深度的有效封堵,提高了区块整体的调剖效果。截至11月13日,项目组已在扶余、新木、乾安等采油厂成功实施9口井。
这个公司提高单井采收率的一系列措施,保证了油气生产按计划运行。进入12月,油气日产量高出今年后30天计划日产量1500吨左右。
科技手段培育“长寿井”
吉林油田扶余采油厂是个开发近40年的老区块。今年,这个厂结合地质大调查工作,对停产井和低产井进行再研究、再分析,同时按潜力情况进行分类,优先对潜力井制定措施方案。目前,已经精选15口停产井进行复活。进入四季度,这个厂通过精心实施30口井的堵水工作,实现增油118吨;通过及时调整优化注水方案、开展水井测调试,保证了方案及时准确落实,自然递减控制在5%以内。
截至11月上旬,这个厂各类措施同比减少210井次,措施有效率提高1.9个百分点,累计增油3.58万吨,预计年末可实现5.6万吨的增油目标。
吉林油田松原采气厂为进一步改善老油田开发过程中凸显的平面及层间矛盾,以提高单井采收率为重点,组织科技人员开展调剖技术在老油田实用性研究,取得良好效果。
2006年,这个厂开展了以淀粉体系为主体的调剖试验,实施4口井8个层段。2008年优选4口井5个层段,并使用以颗粒凝胶体系为主体的调剖剂,均取得较好效果。
据统计,一年期内平均每个注采井组累计增油450吨。2009年,这个厂在总结了前期调剖效果的基础上,优选18口油井实施调剖,单井日产液量同比下降52.2吨,单井日产油量由实施前的13.2吨上升至16.5吨,综合含水下降了3.3个百分点。截至10月末,累计减少产液量3375.1吨,累计增油191吨。
目前,扶余采油厂、松原采气厂油气日产量已双双踏上年产百万吨油气当量水平线。
提高措施增油的科技含量
进入“十一五”以来,吉林油田公司强力推进科技兴油战略,本着“自主创新、重点突破、应用集成、构建体系、依靠人才、支撑发展”的科技方针,加大储备技术及瓶颈技术的攻关,重点开展新技术推广应用工作,形成了一系列适合吉林油区地质特点的勘探开发配套技术。
随着提高水驱采收率开发试验、油藏精细描述、剩余油分布规律研究、老区重复压裂、选择性堵水等技术水平上新台阶,油田水驱采收率同比提高29.8%。
乾安采油厂是典型的特低渗透油田。这个厂在提高生产时率上,重点抓好不正常井影响产油率的控制、延长油水井免修期和酸化增油措施的实施。对不正常井,由专人负责日常运行。
同时,加大研究力度,开展了减少泵漏失、提高光杆打捞成功率等研究,完善管理流程,真正实现不正常井的精细管理。建立质量管理制度和激励机制,调动作业队伍的工作积极性。目前这个厂工况不正常井影响产油率控制在1.02%,同比降低0.13%。
在延长油水井免修期上,这个厂从源头抓起,科学诊断腐蚀结构原因,不断改进药剂和加药工艺,同时建立了三级监督管理网络,完善质量考核体系,提高了方案落实率。为实现“少修”井,这个厂不断加强修前处理管理,降低维护性工作量。为实现“精修”井,这个厂应用“十防”配套技术,加强过程控制,提高油井综合防护能力。
目前,这个厂油井免修期实现历史性突破——达到442天,与去年同比延长109天。
在实施酸化增产措施上,截至目前,这个厂共实施高含水井酸化15口,平均单井日增油1吨,平均含水下降12%。通过挖掘中高产井酸化潜力,对3吨以上油井开展酸化10口,平均单井日增油1吨。通过挖掘裂缝发育不同区、泥浆漏失区酸化潜力和摸索合理的酸化周期,累计增油1660吨。通过在近井地带开展油井酸化试验,平均单井增油42吨。
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