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勘探与钻采工程

优化井筒设计 实现源头降本增效目标

2009-11-20   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [吐哈石油报2009年11月15日]  2009年工程院钻井所按照公司“优化井筒设计、源头降本增效”要求,通过精细钻井技术方案研究与优化井筒工程设计,形成了一套系统的、低成本的适合吐哈油田的井筒工程优化技术。通过优化设计,取得了良好的效果,2009年共计节约钻井成本3928.79万元,平均单井节约钻井成本41.36万元,从源头上为油田勘探开发降本增效提供了技术保障。
  三塘湖牛东火成岩储层裂缝性漏失,巴喀地质条件复杂多变、且存在浅气层,吐哈老区块长期注水开发引起的压力异常等诸多技术难题,使油田钻井成本居高不下,严重制约了油田勘探开发的进程。为了解决这一难题,技术人员在历年优化成果的基础上,针对吐哈油田各区块不同地质特点和储层特征,坚持“一块一策、一井一策、一层一策”的个性化设计理念,持续进行了井筒工程设计优化研究。通过狠抓设计管理,优化井筒方案,2009年优化实施井数为95口,共节约套管1774.37吨;节约常规水泥1135.85吨;节约低密高强水泥封固段长为36450米;减少口袋节约进尺950m;平均钻井周期缩短4天。
  在钻井工程设计过程中,设计人员打破传统设计思路的束缚,充分考虑技术适应性与成本因素,对新老技术优化组合,进行“一井一策”的个性化设计,在保证安全钻井的前提下,按最经济成本优化方案设计。
  在钻井集中的牛东火成岩地区,管串设计中精打细算,将油层套管尺寸由直径177.8毫米缩小至直径139.7毫米,二开、三开井封固段长分别减少250米左右。巴喀区块通过采取分步优化、有序实施策略,单井可节约套管150吨。
  三塘湖油田是产能接替的重要区域,在推广应用2008年优化成果的基础上,根据地质和已钻井情况,2009年进行了持续深入的优化。牛东区块将二开直井油层套管尺寸由177.8毫米缩小至139.7毫米,三开由无固相甲酸盐钻井液优化为可循环微泡沫钻井液体系,并优化水泥浆体系和封固段长,二开井取消低密高强固井,封固段长减少400米,三开井封固段长减少250米;牛圈湖区块将表层套管尺寸由直径273毫米缩小至直径244.5毫米,并优化水泥浆体系和封固段长:无浅气层区域取消低密高强固井,封固段长减少400米。
  在鲁克沁区块,技术人员打破稠油油藏以往传统观念的束缚,通过科学论证,将将表层套管尺寸由直径273毫米缩小至直径244.5毫米,油层套管尺寸由177.8毫米缩小至139.7毫米,同时精细设计套管串结构,天然气吞吐试验井采用水泥封固与气密封套管结合的办法,保证井筒密封性(TP-CQ与常规套管重叠100米),提高封固段长度至常规固井极限以减少价格昂贵的TP-CQ套管的使用,既保证了井筒密封性,又降低了钻井成本。
  巴喀区块是今年天然气开发的重点区块,由于该区块井深在3700米以上,地层复杂,含浅气层;且西山窑组油藏注水开发多年,注入水地下流动的复杂性也可能导致地层压力较高;另外,西山窑组、八道湾组含煤层,易缩径遇阻、坍塌掉块。因此优化前为三层套管结构,导致钻井成本偏高。针对该区块地质特点和实钻情况,采取了分步优化、有序实施的优化策略,在取得减少技术套管下深、减小技术套管尺寸试验成功的基础上,进一步优化井身结构,进行不下技术套管试验,并逐步减少表层套管下深。同时优化钻井液体系和水泥浆体系,确保安全钻井,降低钻井成本。巴喀区块优化效果显著,09年巴喀区块单井节约套管148.75吨;节约低密高强水泥封固段长2500米;平均钻井周期缩短35天。平均单井节约钻井成本311.72万元。   针对老油田区块特点,技术人员进一步精细化设计,从完井管串、减少表层套管尺寸及下深、减少口袋等细微处入手进行优化,做到环环优方案、处处降成本。   在井筒方案设计中创新思维,精打细算,不断完善各个环节,加快了钻井速度,节约了钻井成本,达到了降本增效的目的,具有广阔的推广应用前景。
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