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勘探与钻采工程

锦州采油厂以经济产量为中心 实施低成本发展战略

2009-09-03   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [辽河石油报2009年9月1日] 面对严峻的生产经营形势,锦州采油厂突出“经济产量、规模发展”总体思路,坚持低成本发展战略,严格控制投资成本,科学组织生产建设,今年以来,该厂在保持生产经营平稳有序运行基础上,各项成本控制在计划指标之内。
   严格论证,提高投入产出比。该厂利用单井效益评价系统优化成本结构,并依据单井成本发生性质对总体成本重新分类,制定不同的投入原则,有效限制高成本投入。按照操作成本多少对不同区块进行分类,根据区块效益评价结果对一类区块增加投入,二类区块适当投入,三类区块控制投入。通过产量结构调整,该厂今年来共减少吨油操作成本大于3000元的高成本井89口,高成本产量减少1.29万元。同时,通过优化措施结构增加措施经济有效率,利用措施经济预评价图板和实施多级措施论证制度,降低措施投资风险,今年来共删减低效、无效措施51井次,大大减少了无效措施投入。
   合理调整生产要素,实现低成本开发。通过适当减少热采产量,扩大冷采产量,降低自用油消耗,总结间歇吞吐规律,适度扩大间歇吞吐规模,从而提高油汽比,降低低效注汽量。继续加大转注等措施,强化注水效率分析,深化注水基础管理,提高油水比,降低低效注水量。科学制定间开制度,减少日开井数,增加月开井数,在生产方式上由以往依靠增加开井数提液增油向降低开井数、提高单井产油量转变,在间开管理方式上,由以往油井供液差不出才间开向合理摸索间开规律转变;新井产能建设通过多部署水平井、大斜度井和复杂井,以提高单井产量,降低日开井数。在提高加热效率,降低能源消耗方面,继续扩大采油井、站冷输规模,推广自动计量、集中加热。截至目前,共减少无效生产11400天,节电230万千瓦时,合理控制注水量,减少低效、无效注水11万立方米。
   提高全员挖潜意识,降低材料消耗。充分盘活闲置设备和管线;取消中心站库房,实施作业区集中备料,统一管理;今年以来挖潜废旧抽油机、减速箱、平衡块、阀门等各种设备和配件680件,节约成本50余万元;实施油井拔管柱132口,回收油管14万米、抽油杆13.4万米。此外,通过实施平台集输、安装视频监控等措施,取消了25个单井点管理,有效降低了人工成本、提高管理效率。
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