辽河油田公司效益型开发稳步推进
2009-08-13
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来源:中国石油石化工程信息网
[辽河石油报2009年8月11日] 今年以来,面对金融危机造成的严峻形势,油田公司开发系统紧紧抓住产量结构调整带来的机遇,加大科研攻关力度,探索建立开发经济模型,做好措施优化和管理挖潜工作,使全公司在油藏评价和滚动勘探、产能建设、油田注水和转变开发方式等方面呈现了多处亮点,为油田公司平稳度过经济危机、全面完成各项生产业绩指标打下坚实基础。
——兴古7-10井在潜山4500米深度试油获得日产百吨的高产工业油流,使含油底界突破4500米。上半年,为了拓展中生界和太古界的含油范围,开发人员继续在兴古7块、兴古9块开展整体评价工作,共部署评价井6口,完钻4口,均获工业油流,进一步扩大了兴古潜山评价成果。同时,静安堡潜山与东胜堡潜山有望实现连片,奈曼油田九下段扩边勘探取得新进展,海南3块与海南8块实现了油藏连片,预计可新增探明石油地质储量600万吨以上,新增探明天然气地质储量0.15亿立方米,探明石油地质储量100万吨以上,油田公司油藏评价和滚动勘探获得新突破。
——小22-H7井采用鱼骨状水平井开发难采储量,为黄沙坨油田200万吨未动用区域的有效动用提供了依据。上半年,地质人员在黄沙坨油田小22块18-44井区部署了小22-H7,采用鱼骨状水平井开展难采储量开发试验,目前该井日产油30吨,日产气3868立方米,标志着小22块北难采储量二次评价获得成功。开发人员在新建产能大幅调减的情况下,按照“效益优先、产能落实、新区控制、油气比高、开发试验”的原则优选实施,在兴古7潜山、边台南潜山和牛心坨潜山的高效开发和二次开发试验中都取得显著效果,使有限的产能建设工作量实施取得了较好效果。
——油田注水工作见到良好效果。上半年,开发人员以“开发基础年”活动为契机,全面加强油田注水工作,在53个注水区块投转注水井35口,复注56口,新增分注13口,动态调配750井次,新增注水储量1026万吨。欢北杜家台低渗透油藏优选部位注水、锦16块特高含水砂岩油藏加强潜力层注水、沈84块高凝油油藏注热水驱、沈625块潜山油藏水平井组合注水等注水试验已不同程度见到效果,坚定了开发人员下步扩大实施的信心。
——转换开发方式效果持续改善。上半年,齐40块蒸汽驱日产油稳步攀升至1926吨,其中65个井组即将进入产油高峰期;杜84块馆陶油层上半年日产油量由558吨上升到772吨,超稠油SAGD工业化实施有序推进;锦45块蒸汽驱试验日产油从转前的65吨上升到130吨,与稠油I类储量生产趋势基本一致;高3618块火驱试验初步获得成功,稠油Ⅰ、Ⅱ类储量转换开发方式工业化实施进展顺利、效果持续改善。同时,锦16块二元驱工业化试验已进入空白水驱10个月,试验区生产形势稳定,为下步整体调驱积累了经验。
——建立开发经济模型,有效指导开发生产。面对产量结构调整的特殊形势,油田公司开发生产过程中的油藏经营管理工作得到了进一步加强,开发人员以产量规模与经济效益相统一为目标,建立了“限产关井优化、产量规模和成本预算、措施组合、稠油单井投入”四个生产模型,并分别在曙古潜山、洼38块沙三段、杜229块蒸汽驱分别开展了整体压锥、不稳定注汽和高干度降低注汽量试验,有效调整了地下矛盾,提高了油汽比,为将来经济有效开发创造了条件,提高了抗经济风险能力。
