当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  储量达万亿吨 重油有望成重要战略能源角色
勘探与钻采工程

储量达万亿吨 重油有望成重要战略能源角色

2009-07-23   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石油报2009年7月29日]  如果将石油、天然气比作油田的血液,那么油气集输管网系统就堪称油田的动脉。面对生产重重困难,吐哈油田鄯善采油厂改流程,调工艺,搞技改,千方百计解决了问题,不但保障了油气生产血脉通畅,还用低投入实现了高产出。截至7月27日,在原料气压缩机停运1个月的时间里,鄯善采油厂实施流程改造,不仅保障了生产,还节省了运行成本。
  改流程疏通“肠梗阻”
  随着巴喀天然气勘探取得突破,天然气产能建设气势如虹。今年年初,鄯善采油厂巴喀油田伴生天然气由每天6万立方米增加到14万立方米。产量的增长也带来了生产的忧愁,滞后的地面产能建设显得管输能力相对不足,形成天然气输送瓶颈。
  如何疏通“肠梗阻”?技术人员顺着输气流程梳理,最终捋出突破口。原来,直径200毫米的输气管线,在进入联合站之前的200米管段,直径却缩小为80毫米,就像大通道被卡住了脖子一样。
  问题清,办法明。4月初,技术人员巧用原有干气循环流程,让小直径管线段实施管线并联,在没有增加投入的情况下解决了“肠梗阻”。流程改造后,巴喀油田天然气输气量每天提高8万立方米。
  调工艺根治“吃不饱”
  随着开发的推进,鄯善油田伴生气量逐年递减。特别是今年年初以来,伴生气量降至每天5万至6万立方米。然而,原有天然气压缩机的处理能力是每天15万立方米,这就形成了设备“吃不饱”的窘况。   虽然鄯善采油厂给机组入口原料气混掺部分干气,增加了天然气输入量,但是压缩机仍然是低负荷运转。这不仅影响设备运转,还因效率问题导致运行费用相对浪费。   鄯善油田联合站油区三相分离器工作压力0.26至0.28兆帕,而丘陵轻烃原稳压缩机入口压力仅为0.018兆帕。在攻关中,鄯善采油厂技术人员巧妙利用这个压力差,联通鄯善至丘陵输气流程,关停压缩机,让鄯善油田天然气依靠自身压力直接进入丘陵轻烃原稳压缩机。   6月27日完成工艺调整后,“吃不饱”的鄯善联合站原料气压缩机直接停运,不仅减少操作人员工作量,每年还可节约运行维护成本382万元。   搞技改祛除“发高烧”   以前,由于原料气出口气体温度较高,鄯善采油厂丘陵轻烃原料气压缩机经常因为高温自保护自动停机。压缩机每次“发高烧”,都会造成不少天然气的放空浪费。   为此,技术人员反复论证,最终通过技术改造破解了这一难题。4月中旬,技术人员利用一套闲置的再生空冷器,实施技术改造,使得升温后的原料气在压缩后先经过空冷器实施冷却,降温后再返回到入口,由此排除了高温停机故障。压缩机不“发高烧”后,每年至少可减少放空燃烧天然气量110万立方米,创造经济效益近100万元。  瘀新技术,加强世界各重油生产国对勘探开发的重视,以及消费国对重油的合理利用,将成为重油工业乃至世界石油工业可持续发展的关键。 <倶昨Ļ昨Ļ素໹ef昨Ļ  Ұʠ    [中国石油报2009年7月29日]  7月28日,大庆油田葡萄花油田南267-平340井,自7月13日压裂后日产油稳定在5吨,压裂效果显著。7月13日,大庆油田采油工程研究院在葡萄花油田南267-平340井,进行水平井机械分段压裂单趟管柱连续加砂量现场试验,连续加砂量突破140立方米,创国内水平井单趟压裂管柱连续加砂量最大的纪录,并为今后管柱能否实行大规模加砂压裂提供了试验数据。   大庆外围储层渗透率低,丰度低,厚度薄,直井开发效益低或无效益。水平井是解决外围低渗透油田多井低产、实现高效开发的战略性措施。为了尽可能地提高产量,需加大压裂改造规模,实施大砂量施工。这给压裂管柱的耐磨蚀性能提出了很高的要求。此次压裂施工的南267-平340井,属于松辽盆地中央坳陷区大庆长垣葡萄花构造,2008年11月开钻,完钻井深2092米,水平段长235米,有3个待改造层段,设计单趟管柱压三层、连续加砂量为140立方米。最初单趟管柱最大加砂量仅为45立方米,为现场试验带来了前所未有的挑战。采油院科研人员针对大庆外围的地质情况和连续加砂量大、施工时间长的特点,对压裂管柱的耐磨性能进行了反复研究试验,优化了配套工具的结构,经过大量的室内试验后,成功应用于南267-平340井,单趟管柱加砂140立方米。  重油开发利用的紀໹Յ    [中国石油报2009年7月29日]  7月28日,大庆油田葡萄花油田南267-平340井,自7月13日压裂后日产油稳定在5吨,压裂效果显著。7月13日,大庆油田采油工程研究院在葡萄花油田南267-平340井,进行水平井机
友情链接