胜利纯梁厂精巧注水助力低渗透油藏高效开发
2022-08-03
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2022-08-02]中国石化新闻网讯?今年上半年,胜利油田纯梁厂低渗油藏梁38块、梁112块等6个区块实现了负递减,61个水驱单元实现了稳升。与去年同期相比,水井开井数增加101口,动液面提升52米,自然递减率减缓2.5%,吨油完全成本下降212元/吨,SEC储量增加46.2万吨。这一效果得益于纯梁厂持续推进“注水带动、老区新化”开发战略,激活油流的源头——“水”,使老油田焕发了新活力。
转变观念完善注采井网
纯梁采油厂低渗透油藏储量占60%,而这种占据全厂“半壁江山”的油藏储层物性差、敏感性强,存在着地层能量不足,低产低液井多、稳产基础薄弱等矛盾。
“低渗透油藏不是低产能的代名词,也不是低效益的代名词。”自去年以来,纯梁采油厂深化油藏认识和潜力分析,聚焦“地层能量不足”根本矛盾,树立“以水为先、水油并重”开发思路,谋划推进了“注水带动”战略,注重井网完善,坚持精准补能,持续强化双低单元治理和停产停注井恢复,不断夯实稳产基础,推动低渗透油藏经营质效稳步提升。
梁112块是采油厂低渗透油藏,以往运用的开发模式是弹性开发。“由于低渗透油藏渗透率极低,在以往的认识中是注水注不进,因此像梁112块这样的区块,部署的均是油井,没有注水井,这种‘衰竭’式弹性开发导致了地层能量低、液量低、采油速度低。”纯梁厂地质研究所开发一室主任陈莹莹说。
理念是行动的先导,技术人员摈弃低渗透注不进的思维,探索弹性转水驱开发模式。他们在梁112块部署水井梁112-32井,实施二氧化碳+压驱注水,实施后对应两口油井液量由3.9吨提升到6.0吨,油量增加1.5吨。这一效果的取得彻底打破了低渗透油藏注不进的“魔咒”。他们又趁热打铁,将该块5口油井转为水井,进一步完善井网,措施实施后,梁112区块增加日注水平110立方米,增加日油水平17吨,自然递减-5.6%。
梁112块的探索激起了弹性开发油藏的一江春水,目前,采油厂已实施弹性转水驱单元9个,转注水井51口,增加注水量2090立方米,增加水驱控制储量2267万吨,水驱储量控制程度提升9.2%,地层压力提升0.3兆帕。
采油厂还进一步完善老区注采井网,加强失控储量恢复,先后实施侧钻、大修,扶停产停注井73井次(油井31、水井42),日增油60.4吨,日增注1728立方米,恢复水驱控制储量403.2万吨。
分油藏类型实施精准补能
技术人员针对不同的油藏类型制定相应的精准补能措施。今年上半年,对纯62块针对性实施多极型功能材料驱油技术精准增能,试验区37口油井日产液上升10.7吨,日油提升5.2吨,液面提升68米。
“以往像纯62块这样的特低渗透油藏,由于压力低,注入水量少,根本达不到驱油效果,现在我们实施了多极型驱油剂降压增注技术,水井注水量提升了,黏附在岩石表面的油也被剥离了,地层里的‘油井和水井拉起了手’,油自然就被驱替出来了。”陈莹莹说。今年来,采油厂按照精准注水补能、增能渗吸提液、精细调配保效的“三步法”建立有效驱替,在5个单元实施注水补能36井次,增加注水量1512立方米。
针对层薄、层多的薄互层低渗透油藏,采油厂实施层间差异化驱替模式注水。“此类油藏由于长期注水开发,导致了吸水性强的层长期超量吸水,而吸水性弱的层又长期得不到水,造成了‘饱的饱’,‘饿的饿’,我们根据此情况,精细分层,堵疏结合,精准注水补能。”陈莹莹说。
他们对薄互层油藏纯26块11口水井实施细分注水,日注上升456立方米,日油提升15吨,自然递减减缓5.3%,取得了良好效果。2020年以来,采油厂实施细分注水32口,增加注水层106段,注采对应率提升3.6%,分注率提升5.2%,8个单元平均单井日产液提升5.3吨。
同时,针对特高含水油藏他们实施变流线均衡驱替。梁38块通过实施韵律层细分挖潜和大角度转流线技术后,日油上升13吨。今年来,技术人员利用仿边水驱、交叉变流线调整等技术,控制无效产液量404吨,控制无效注水量1303立方米,完全成本下降378元/吨。
确保注入每一滴合格水
为确保每一滴水合格注入储层,并产生效益,采油厂坚持细化措施、责任到人、压茬推进、强化考核,统筹推进“注水带动”战略各项工作落实落地。他们成立了以分管副厂长任组长,油田高级专家、采油厂首席专家、技术骨干等人员构成的“有效注水”项目组,从组织架构、职责界定、运行机制等方面进行系统梳理完善。对注水方案优化、地面工程配套、水质管理、效果评价实施全流程节点运行,细化形成超前注水、井网完善、精准补能、低液井治理和精细管理等5方面重点措施,组织机关部门分头认领、逐项落实、逐级压实责任,有效提高了注水管理整体运行效率。
采油厂还搭建了油气水内部市场管理平台,配套制定《采油厂集输内部市场运行办法》,通过市场化运行模式,实施双向考核,有力保证了源头、沿程、井口水质合格率稳定在90%以上。充分用好分公司三年分摊政策,搭建长效投入和创新创效管理平台,为“注水带动”提供了必要资金保障。
今年上半年,纯梁采油厂治理水井工作量由102口增加至195口,水井开井数由469口增加至605口,水油井数比由0.33增加至0.4,治理5吨以下低液井132口,61个水驱单元实现了稳升,开发质量明显提升,开发形势明显改善,老油田焕发了新活力。(王蕊仙)
