胜利油田纯梁厂把分散的剩余油“聚”起来
2022-06-14
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2022-06-13]中国石化新闻网讯胜利油田纯梁采油厂梁38块区块老井液量上升134吨,日油上升8.1吨,含水下降0.4%,自然递减率降至-26.3%,吨油成本下降859元/吨,区块整体生产经营形势向好,老油田焕发了新活力。
这一效果的取得得益于采油厂近年来实施“注水带动、老区新化”战略,梁38块对标高效开发单元,转井网面积注水为人工仿边水驱模式,进行老井转注、恢复,建立底部注水水线,转流场、提能量、控递减、降含水。
梁38块位于纯梁采油厂梁家楼油田中部沙三中,南高北低的油藏构造犹如一座被拦腰切断的“梯形山坡”。
“我们以往采取的是井网面积注水方式开发,早期实现了高效开发,但是经过近40年的开发,形成了固定的注水流线,导致强势水线注水方向性强,水窜严重且高耗水,而剩余油在注采井网驱替下分散在‘山坡’的各个角落,注水难以波及,油难以采出。”油田低渗透油藏开发高级专家毛振强说。
2020年,梁38块综合含水已高达96.7%,进入特高含水、低采油速度的开发阶段。该区块所在的梁北采油管理区通过“三线四区”经济效益测算,区块16口油井中,盈利高效区油井仅有1口,无效区油井就占7口(单位运行成本大于税后油价)。
“区块近一半的油井开发效益差,简单的正常生产都很难维持”,梁北采油管理区经理孟晓锋眉头紧锁。同时,梁38块套损井多、井网二次不完善,导致区块地层能量偏低,储量失控,停产井恢复难度大,挖潜难度大。
区块的油藏特点以及诸多开发矛盾形成了梁38块剩余油高度分散,区块采出程度仅为31.7%,与梁家楼其他区块相比还有较大差距。如何把分散的剩余油有效动用起来,提高特高含水期采收率?
矛盾就是潜力,问题就是资源。边水驱油是通过油藏周边天然形成水线驱油,这种驱油方式犹如一条水带将油“驱赶”出来。根据断块构造特点,可否效仿边水驱油开发模式,从山底注水,形成一个条带,将分散的剩余油集体“聚”到山顶,高效采出来?
技术人员跳出原开发模式,对标高效开发单元,利用数值模拟技术对梁38块剩余油认识、对开发模式进行进一步优化,对仿边水驱模式进行了探索,并对梁38块实施仿边水驱效果进行了预测,最终制定了人工仿边水驱变流线调整方案。
通过变流线调整,对区块井网进行重新部署。动关油藏高部位水井5口,大修恢复底部位2口报废井,老井转注2口,并实施大修换套、套管补贴、增注等措施4口,改变水驱流线,构建了一条人工仿边水条带,使失控的剩余油得到控制,使分散的剩余油向山坡顶汇聚,同时提高地层能量。
在人工边水驱向山坡顶聚油、聚能的同时,他们利用大修、侧钻、停产井恢复等措施将山坡顶部剩余油采出来。部署的侧钻井梁32-侧3井挖潜汇聚在顶部断层附近剩余油,取得了日油9吨的好效果;高部位梁38-平3井卡封恢复后,目前日油1.8吨,在停产井里淘出“金疙瘩”;油井梁50井液量上升,含水未升反降,增加日油水平2.0吨,区块老井活力再现;对弱势受效方向的长停井梁32-2进行泵升级提液、引流线后,日增油1.0吨;他们还挖潜非主力层部署了梁38-更斜38井,获得初期日油10.1吨的好效果,目前仍保持在日油6.2吨,成为小水沟里挖出“金豆子”的典范。
截至今年5月底,梁38块老井液量上升134吨,日油上升8吨,含水下降0.4%,自然递减率降至-26.3%,采收率提升3.1%。“梁38块高效开发也更加增强了我们向断块油藏采收率达到50%的目标迈进的信心和底气。”毛振强说。治理后,目前开井的19口油井全部进入盈利高效区“挣效益”。这一好效果的取得让孟晓锋脸上又露出了笑容。
自2021年采油厂谋划“注水带动、老区新化”战略以来,不仅是梁38块,采油厂已有纯69区块、纯75区块、正南老区多个区块通过注水带动、精准补能实现了负递减。油水并重、以水为先、精准补能的红利在纯梁厂如雨后春笋般显现。(王蕊仙谭春雷)
