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勘探与钻采工程

沈阳采油厂综合措施保护偏磨油井健康

2008-11-25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [辽河石油报2008年11月21日] 针对管杆偏磨造成油井检泵周期缩短现象,沈阳采油厂工艺技术人员采取双向保护抽油杆接箍、内衬油管、加重杆等综合防偏磨工艺,强化偏磨油井的源头治理,取得显著经济效益。据统计,偏磨油井检泵周期由213天延长到320天,年节约作业费用180余万元,提高生产时率增产1200吨。
   经过20多年的开发,该厂主要开发单元已进入中高含水期,并随着泵挂的逐渐加深,油井偏磨数量逐年增多,偏磨程度逐年加剧。据统计,年初该厂抽油机井开井967口,其中395口存在偏磨现象,占开井数的40.8%,偏磨现象严重影响油井正常生产。
   为解决这一制约老区发展的瓶颈难题,该厂工艺技术人员多次到各大专院校学习先进的防偏磨技术,研究探讨油井偏磨机理。同时,为全面掌握油井偏磨程度、偏磨井段及影响因素,技术人员深入作业现场,对作业油井进行重点跟踪,建立偏磨油井健康档案,深入剖析油井偏磨的影响因素,确定了复杂的管柱结构、泵挂深及高含水是造成管杆偏磨“罪魁祸首”。与相关高校共同研究开发出油井防偏磨优化设计软件,通过有针对性的优化管柱结构配比、杆柱组合、防偏磨措施及其配套工艺,提高了油井防偏磨的效果。
   在防偏磨措施实施过程中,他们通过应用双向保护抽油杆、伸缩式短节、加重杆等新设备,较好地解决了箍抗磨损、抽油杆受压产生的螺旋弯曲、管杆偏磨等产生油井偏磨的关键性难题。为治理偏磨疑难井,引进并实施试验内衬油管防偏磨技术,效果十分显著。截至目前,该厂共实施各类偏磨措施130井次,大大延长了油井检泵周期。其中,沈625—18—26井因偏磨杆断频繁,检泵周期仅为60天,去年4月采取内衬油管防偏磨措施后,生产周期已达420天。
   随着老区的深度开发,水平井得到了规模应用和推广,对生产管柱质量和配比提出了更高要求。目前,工艺技术人员正积极开展抗磨副防偏磨技术的改进和现场试验,为治理水平井偏磨提供技术支持。
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