长庆油田千口气井挖潜挖出大效益
2021-12-13
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来源:[互联网]
“下岗井”返岗“长停井”重生[中国石油新闻中心2021-12-10]
中国石油网消息(通讯员田海花刘天定)“截至12月9日,长庆油田千口气井评价挖潜工程近4年已累计复产关停井1565口,长停井复产、低效井增产两项工程累计增气超50亿立方米,达51.5亿立方米。”长庆油田千口气井评价挖潜工程项目组副经理许敏告诉记者,长庆油田千口气井评价挖潜挖出了大效益。
经过多年的开发建设,长庆气区已建成苏里格、靖边、榆林、子洲、神木五大主力气田。但随着气田开发程度的加深,气井综合递减加快、水气比增高、井筒腐蚀堵塞程度加深等问题日益凸显,目前,长庆气区低产低效井占总井数60%以上,长期关停井超10%。
为重新挖潜长停井资源潜力,提高资源利用率,2017年10月,长庆油田成立千口气井评价挖潜工程项目组。针对关停井评价挖潜“数量多、分布广、挖潜评价难度大”的现状,项目组牢牢把握“先易后难、先肥后瘦、立足整体、相对集中、分工组织”的工作原则,按照“大协同”组织管理模式,利用地质、测井、测试等技术手段,对昔日“老少边穷”的关停气井进行逐一摸排,把脉号诊,重新评估,针对“下岗”气井的不同气藏、不同井型、不同生产方式“对症下药”,让“下岗井”返岗、“长停井”重生。2018年以来,长庆油田实施关停井挖潜措施13项,复产关停井1565余口,措施有效率96%,年均评价挖潜气井近400口,4年的措施复产井日增气能力已超过800万立方米。
在措施选井上,长庆油田坚持以区块为单元,精细对比分析气井产层静态和动态,开展单井动态储量与地层压力评价,落实气井挖潜潜力。2018年以来,该项目组搜集2万余口老井钻、试、测、录资料,对超过2000口关停井和近5000口日产量低于1000立方米的低产低效井进行精细解剖和评价分析,有效提升了措施选井的准确性。
具体实施中,针对地质特点和生产特点,千口气井评价挖潜工程将“一井一策、一井一工艺”治理思路落到了实处。采气六厂一口井措施前已累计生产2300多万立方米天然气,地层能量逐渐衰减,日产气量不断降低,成为无效益井。项目组通过射孔压裂及酸化措施对这口井原生产层位进行了重复改造,措施后无阻流量超过10万立方米/日,目前这口井以2.8万立方米/日稳定生产,效果喜人。
“今年长庆气田关停井挖潜措施已实施368口,措施井日增气能力超过400万立方米,累计增产天然气突破5.6亿立方米。”长庆油田千口气井评价挖潜工程项目组负责人说,“让昔日的停井重启、‘长停井’重生,不仅有助于打好冬季保供攻坚战,还对长庆油田率先实现高质量发展意义重大。”
