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勘探与钻采工程

中国石化安全低成本高效推进南方勘探

2008-08-28   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
彼岸寄来了一封热情洋溢的表扬信。
   近年来,江汉油田瞄准“做精、做特、做强”目标,精心打造施工品牌,积极寻找市场,目前在江汉油区市场、社会市场、海外市场梯次推进的格局已初步形成。该油田现有数百支队伍在中国石化、中国石油和地方市场承揽施工项目。国际市场份额也不断扩大,现有10多支队伍进入厄瓜多尔、巴基斯坦等国家开展石油工程技术服务和勘探研究项目。油建公司、井下测试、钻井、测录井等专业施工单位在工作中各显神通,企业竞争和服务实力得到明显提升。
   江汉井下测试公司成功打造出了“江汉测试”这一国内测试市场的知名品牌。6月30日,江汉油田井下测试公司在铁北1井完井测试中,首次成功运用OMNI阀测试技术,经试气放喷获6000立方米/日天然气流,为进军川东北市场交出了合格答卷。甲方称江汉井下测试成功达到了利用工程技术为地质目标服务的目的,证明“江汉测试”品牌货真价实。多年来,他们共完成地层测试相关科研课题40多项,其中有6项获部级以上科技进步奖,形成了试油测试工程设计技术等9项特色技术,创造了常规测试工具最高井温等10多项国内工程施工业绩。目前,江汉测试队伍已遍及国内10多个油田探区,并开赴南美等多个国家进行地层测试技术服务。
   江汉油建公司着力打造“长输管道和油田地面建设”两大核心优势,不断提升企业品牌。2007年,江汉油田中标巴西GASCAV天然气管道工程南段施工。承担项目施工的江汉油建公司先后攻克沼泽及水网地带管沟开挖和回填施工方法、预制管段拖管就位施工方法等关键技术难点,不仅确保了工程顺利进行,也为该公司同类施工积累了技术支撑。目前该工程已顺利完成,并因其突出表现,再次中标巴西GASCAC管道北段工程,承担着166公里管道焊接和2条1580米河流穿越施工任务。
   6月23日至25日,由苏丹国家石油局副局长哈森、6区副总裁阿扎哈瑞、中国石油国际石油勘探局工程部总经理黄一兴等16名领导专家以及业主代表组成的评审团,对江汉油田设计院承担的苏丹6区3期工程规划设计进行了评审。江汉油田设计院打入苏丹市场10年来,承担了苏丹三大油田大部分设计工作量,完成大小项目100多个。目前,“江汉设计”在苏丹已成为知名品牌。苏丹6区3期工程是由过去200万吨产能扩展到400万吨产能,这也是该院首次承担的国外整装油田的规划设计。设计院20多名技术人员仅用4个月就完成了设计方案。评审团的领导专家以及业主代表经过认真评审,一致通过该项目的总体规划设计方案。
   目前,“江汉油建”、“江汉测试”、“江汉钻井”、“江汉设计”等品牌享誉国内外市场,提升了油田市场竞争力。江汉油田工程技术服务单位正朝着“做精、做特、做强”的发展目标,打造出更多国外知名、国内一流的专业化施工品牌,续写辉煌篇章。
   宣汉—达县地区外围是油气勘探的新领域,2008年勘探南方分公司加强有利圈闭的预探工作,在大湾构造、清溪场构造、老君构造、毛坝场构造、双庙场构造、铁℃ĽĽ了15口探井,完钻11口,完钻井中有7口获得中高产工业气流,进一步扩大了普光气田的天然气储量。新清溪1井飞仙关组测试获日产106.775万立方米高产天然气流,并在多个层系获得良好发现。清溪3井在二叠系钻遇10层19.5米良好天然气显示,长兴组钻遇灰色鲕粒灰岩。铁北1井在雷口坡组测试获6032立方米工业气流,且气藏埋藏浅,不含硫化氢,邻区钻井有良好显示,对比分析表明雷口坡组储层具有一定分布面积。这些新的突破表明宣汉—达县外围具有多层系复式油气聚集的特点,油气资源丰富。
   在川东北元坝地区实施的9口探井,完钻2口,其中1口获得高产工业气流,1口获得良好油气显示,实现了元坝地区勘探的突破。元坝2井在长兴组下储层试获日产天然气4.36万立方米,在长兴组上储层试获日产天然气10.5万立方米,进一步证实和扩大了元坝地区长兴组的含气性,新发现了飞仙关组鲕粒灰岩气层。同时,通过元坝1井、2井钻探和三维地震资料的综合解释,进一步深化了元坝地区沉积模式、储层展布等方面的认识,重新计算了礁滩复合体圈闭资源量,对飞仙关组前积体的储层发育有利部位进行了预测,明确了油气勘探的新领域。初步研究表明,元坝地区具有“岩性控藏、深埋裂解”的油气成藏特点。    在通南巴地区实施了4口探井,完钻2口,均获得高产工业气流,打开了通南巴地区的勘探场面。河坝2井飞仙关组测试获得204万立方米高产工业气流,是迄今川东北地区孔板测试获得的最高产能。河坝102井飞仙关组、嘉陵江组测试分别获得2.5641万立方米和2.2764万立方米工业气流。通过钻探资料和三维地震资料的综合解释,对河坝场飞三气藏的特征取得了新的认识。    部署在米苍山山前带新领域的第一口探井——金溪1井飞仙关组测试获得日产2.0992万立方米工业气流,标志着米仓山前缘勘探取得新发现,拓展了四川盆地的勘探领域。金溪1井获得工业气流,证实和验证了前期地质综合研究认识,揭示了该区压力封存特征和地下水文动力场的特征,对四川盆地山前带油气成藏研究和盆地勘探向山前带扩展具有重要的指导意义。    加快技术进步,提高钻速,增加产量,降低成本    南方海相地层具有“陡、硬、险、怪”四大难点,造成了钻井速度慢、井身质量保证难度大和井身结构优化难度大,最终导致钻探成本高。近些年来,勘探南方分公司组织有针对性的技术攻关,通过引进、推广和改进先进技术,初步形成了满足南方海相钻探需要的井筒技术。    今年上半年,勘探南方分公司加大成熟技术的推广和新技术的引进力度,进一步提高了钻井速度,降低了勘探成本。上半年,川东北探区8口井实施气体钻井23井次,完成气体钻井进尺共14248.93米,占总钻井进尺31.75%,平均钻速7.66米/小时,平均钻速提高35.82%。气体钻井创造了单只钻头进尺1799.11米、单只钻头速度最快30.72米/小时、单日进尺416米等9项川东北地区的最高纪录。    川东北地区10口井钻入海相地层后,推广应用PDC钻头加螺杆复合钻井技术,累计进尺4891.68米,平均机械钻速1.5米/小时;19口井使用了PDC钻头(转盘钻),累计进尺9042.35米,平均机械钻速1.17米/小时,明显提高了海相地层的钻井速度。毛坝7井应用垂直钻井技术防斜打快,使井斜从8.5度降到0.11度,累计进尺329.8米,平均机械钻速2.25米/小时。    射孔酸压联作测试工艺是近年来国内比较成功的组合测试技术,它不仅能缩短试气周期、节约试气成本,而且能减少测试污染。今年上半年,川东北探区8井次测试施工中有5井次采用这一组合技术,有效缩短了施工工期,降低了试气成本。    勘探南方分公司大力推广胶凝酸降滤闭合酸酸压工艺改造储层,有效增加了测试产量。采用胶凝酸降滤闭合酸酸压工艺对储层进行改造,既可解除井壁附近的堵塞,又可对深部储层进行改造。河坝2井测试时采用该工艺进行储层改造,测试天然气日产量由改造前的2.96万立方米增加到204万立方米。元坝2井长兴组井段测井解释为1个二类气层、2个三类气层,实施胶凝酸降滤闭合酸酸压工艺后,试获日产4.36万立方米的工业产能,在元坝地区该储层首次获得工业气流。    加强管理,确保安全,最大限度地减少事故损失    川东北探区具有高压、高含硫的特点,给安全工作带来严峻的挑战。今年以来,勘探南方分公司落实全员安全承诺制、承包商安全资质审查和复审制、安全环保约谈制等系列措施,确保安全生产。 为了增强全员安全意识,促进安全生产,勘探南方分公司全体员工与分公司签订了安全承诺书。安全承诺书的内容包括安全学习、安全培训、安全制度、安全规程、安全责任、安全管理、安全文化等7个方面的内容。员工自签订承诺书之日起,须自觉履行承诺书上规定的职责。员工履行好承诺,风险抵押金年底全额返还;员工履行承诺不到位,按规定扣罚风险抵押金。    为了保证施工单位的安全生产素质,勘探南方分公司加强施工单位的安全资质管理,今年上半年,对钻井、物探、试气等37支施工作业单位的安全资质进行审查,给32支队伍发放了准入证,对另外5支没通过审查的队伍取消准入证;对已获得安全准入的施工队伍进行资质复查,取消了一支施工队伍的安全准入资质。   
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