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勘探与钻采工程

江汉油田紧牵控制递减的“牛鼻子”

2021-06-15   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2021-06-11]“聚合物驱已正式进入矿场试验一个月,推进正常,注聚井注入压力和注聚黏度达到方案设计要求。”5月19日,江汉油田勘探开发研究院相关负责人说。
  江汉油田历经几十年开发,存在老区井网调整难、沿程水质改善难、开发技术提升难的问题,存量资源效益开发的重中之重在于控递减。“十四五”开局之年,该油田在方案设计、水质提升、技术创新上出新招,一季度老区自然递减率控制在3.56%,较计划低0.75个百分点,同比下降1个百分点。
  抓方案设计做实控递减
  控制递减率是一个系统工程,涉及油藏、井筒、地面等多个专业领域。而江汉油田油藏类型复杂、投产阶段差异较大、区块分布比较分散,为做实控递减,该油田推行院厂联合办公,齐心协力找问题、群策群力定药方。
  “沙四段目前注采对应率81%,累计注采比1.42,欠注及注不进水井11口,影响日注水量269立方米,集中在沙四1和沙四6砂组……”会议室里,科研人员正热烈讨论面14区的注采调整情况,力争将注水调查工作做实做细。
  调查发现,江汉油田受注采不完善、纵向层系矛盾、低效无效注水影响的井有913口,日产油805吨,占比25.5%;受边底水、注入水推进影响的井有646口,日产油724吨,占比22.9%。这些井的挖潜对于控递减非常关键。
  摸排出问题和潜力,研究院、工程院对症施策,扎实编制油田控递减方案。江汉油田规划,“十四五”期间,通过精细注采调整、关停井及套损井治理、维护性作业及水质治理等,递减率到2025年控制在8%以内。
  今年的目标是9.99%。目前,该油田正实施流场调整、先导试验、转变开发方式等措施,努力提高注水“三率”,已累计复产长停油井92口,完成年计划的61.7%;复产长停水井23口,完成年计划的30.3%。
  抓水质监测支撑控递减
  油田注水开发好比做饭,水质不达标,吃的就不健康,容易长结石,严重影响肠胃和其他器官。为了明确水质提升的方向,油田研究院在4个采油厂17座注水站的54个注水节点取样,开展7个控制性指标、4个辅助性指标的测试分析。
  分析发现,出站水质综合达标率为85.7%,但注入水通过站点到配水间再到井口,沿程水质逐渐恶化,管线腐蚀结垢、污油等大量沉积,又清理不及时,造成细菌滋生、腐蚀加剧,水质变差,到井口水质达标率平均下降20个百分点。
  江汉油田按照示范创建、推广实施、整体提升的原则提升水质。他们优选八面河面14区,通过优化注水管网、优化药剂投加、优化注水管理,打造精细注水示范区;监测保障方面,将站点监测升级为站点+井口抽样监测,每季度发布监测公报,并围绕管线老化、管壁污染、设备状态、流程运行等影响水质因素对各采油厂发出预警,提出提高水质建议,改进药剂投加方案。
  抓聚驱试验助力控递减
  八面河油田水驱普通稠油油藏动用地质储量7100多万吨,目前含水率93.8%,采收率只有19.4%,整体进入特高含水开采阶段。水驱提高采收率空间小,何不探索聚合物驱?
  历时5年,经过室内攻关、方案编制、设备改造与调试、单井试注成功,八面河油田高钙镁油藏聚合物驱油矿场试验于今年4月8日达到方案设计运行条件。
  至5月19日,注水井压力由6.2兆帕升至7.4兆帕,聚合物黏度保持在50~100毫帕·秒,试验推进正常。
  下一步,油田研究院将同集团公司勘探开发研究院、清河采油厂一同,密切跟踪试验过程,及时取全各项资料,不断优化注入参数,确保试验见到预期效果,助力老区控递减。
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