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勘探与钻采工程

西北油田分公司挖潜增效创大效

2008-07-16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [中国石化新闻网2008年7月14日] 今年以来,西北油田分公司完善全面预算管理运行机制,不断挖掘增效潜力,努力实现低成本运行,上半年油气生产单位完全成本760.65元/吨,比去年同期降低了6%,实现油气销售收入106.52亿元,利润62.19亿元,较去年同期大幅增长。
   完善预算管理机制,实现经济效益最大化。一是完善以内部控制为主线、以全面预算管理为手段的生产成本管理网络,建立常规材料价格库、材料消耗定额库、作业项目定额库等“三库”,加强各单位对成本支出的监督能力;二是建立井站消耗台账、业务台账、生产成本明细账等“三账”,实现了班组核算控制到“点”,单位核算控制到“面”,专业核算控制到“线”。三是利用工程技术方法形成油气生产各环节的成本消耗定额,实现产量与成本、生产过程与财务预算的有机统一。四是该分公司将油气生产成本划分10个大项63个节点,将业务成本预算指标分解至专业,形成纵向控制,将生产成本预算分解至单井,形成横向控制。同时该分公司还通过会计监督体系和ERP系统,实现了网络控制,建立了符合生产实际的考核评价标准,将预算目标从专业部门逐层分解至单井,落实到每一个生产环节。
   全力挖潜增效,实现低成本运行。一是挖掘价格潜力,该通过多种信息渠道,及时、准确的把握市场行情,深入掌握轻烃、液化气市场需求状况和疆内外市场价格,积极了解各大油田炼厂的检修时间等手段,抓住需求上升契机,提前做出分析、判断,不断推进轻烃、液化气销售价格,上半年增效251万元;二是优化用户结构,合理配置资源,加强与客户的沟通,持续做好天然气推价,由年初的494元/千方推到6月份的600元/千方,增加效益4844万元;三是要挖掘生产潜力,进一步改善工作制度,创新工作思路和技术、方法,降低自然递减和综合递减。截止到6月底,老井的自然递减较去年同期下降8.21个百分点,单井含水下降了6个百分点,单井日增油能力提高7.53吨,累计措施增油18.6万吨。四是挖掘成本潜力,开展形式多样的节能降耗、节水减排等竞赛活动,努力降低生产运行成本。今年以来该分公司针对原油高粘、高稠、脱水难三大特点,不断改进破乳剂产品性能,实施低温破乳脱水,使加药浓度从235ppm降到165ppm,万方罐排污量由以前的1.2米下降到0.5米,大大减少了污水处理费用,增加效益1.3亿元。各采油厂为降低措施作业成本,采取“油藏、工程、现场”三结合的方式确定井下工程设计方案,优先考虑措施风险低、措施建产率高的方案,措施有效率达到83%,同比去年提高5%。
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