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勘探与钻采工程

西南油气田突围老气区稳产困局

2008-05-12   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   [四川石油报2008年5月8日] 采气作业区是西南油气田公司的重要棋子。
  地处四川江安县的江安采气作业区越来越活跃:虽然6个气田的开采时间都在30年以上,连续5年没钻一口新井,年产气量却5年保持稳产,有关技术人员4月20日称“采出程度提高5%”。
  正是四川泸州、自贡、内江、乐山和重庆永川等地8个采气作业区支撑棋局,蜀南气矿在年产气量连续20多年下滑之后,2002年止跌回升,年均递增8%,去年超过15.5亿立方米。
  循着蜀南气矿“重构模型”脉络观察,老气区可持续发展的路径清晰可见——
 深化地质认识重构资源分布模型
  2001年9月,新组建的蜀南气矿被赋予“继往开来”的重任:发现资源,实现可持续发展;提高素质,为川东北地区新气田开发储备人才。
  在西南油气田公司“充分依靠科技进步,解放思想,深化认识,加快勘探步伐,推进领域逐渐扩展、储量快速增长”的大气候下,蜀南气矿不拘泥于已有的结论,综合研究老资料,对老气区新储层的地质认识取得新突破:嘉陵江组储层、须家河组储层为“裂缝——孔隙性及孔隙性”储层。
  新的认识指导着新的行动。勘探目标从寻找“裂缝系统”转移到嘉陵江组储层、须家河组储层,蜀南气矿发现了麻柳场、宜宾、同福场——铁山沟等整装气田、二里场等含气构造、包浅1井区等天然气富集区块。至去年底,新增探明储量超过300多亿立方米,剩余可采储量与当年产气量之比相当于2002年的2倍。
  不仅如此,蜀南气矿深化老气区的老储层勘探,也取得令人欣喜的成果:以茅口组储层为目标部署9口井,8口井钻遇较大储量的裂缝系统,总测试日产量超过200万立方米;以威远气田“震旦系”为目标,钻探水平井威001-H1井,日产量超过3.5万立方米,显示应用新工艺实施老气田“二次开发”有良好的前景。
   优化挖潜措施,重构老区采输模型
  从3月24日起,已采气36年、全是低压小产井的老翁场气田,日产量提高约2万立方米。在老气区从事采输气技术和管理工作20多年的工程师黎隆兴说,关键是应用了挖潜生产能力的新技术。
  老翁场气田只是蜀南气矿提高采出程度的一个缩影。
  有一组数据,显示了蜀南气矿增产天然气的难度:60多年间,发现50多个气田、20多个含气构造,探明储量采出程度已达70%,约70%的气井是气、水同产井,约60%的气井是低压井,靠排水采气、增压采气等工艺措施生产,气田产量的自然递减约20%左右。
  有一组数据,显示了蜀南气矿挖掘老气区生产潜力的成就:2002年至今,以老气区的新储层——嘉陵江组、须家河组为目标,部署新井,钻井成功率提高约10%,迅速成为产气主力;靠工艺措施增产30亿立方米,约占总增产气量的50%,气田产量综合递减约7%。
  蜀南气矿坚持优化应用、消化吸收再创新,“精细气藏描述、优选目标、改造储层、排水采气、增压采气、高低压分输”等单项技术不仅“形似、神似”,而且实现了“连环组合”。
     在应用“压裂酸化”技术改造嘉陵江组储层过程中,蜀南气矿变“一次完成”为“两步法”,平均单井产能提高约6倍。生产压力很低的牟9井,通过“井站简化”改造并实施“高低压分输”采气,日增产约1万立方米,采出程度提高到93%。“沉睡”多年的付22井实施“连续气举”作业恢复生产,采出程度从11%提高到54%,日产气约2.6万立方米。
  强化动态管理,重构生产制度模型
   走进威5井增压站的值班室,“场站精细化管理实施细则”跃入眼帘。在蜀南气矿,这既是井站员工“动手”的导向,也是考核井站的大纲。
    进入气田开发后期的气井,“生命”脆弱,一个环节失误,就会“生病”,甚至“下课”。因此,老气区稳产,资源是基础,技术是“拐杖”。已有基础、拐杖,人的能力、责任心就成为决定因素。
  以强化采输气动态管理为出发点,以提高职工素质、杜绝管理疏漏、强化链接协作为手段,蜀南气矿编制并实施的“场站精细化管理实施细则”,涵盖了气井、管道、场站工艺设备、机动设备管理等8个方面,既对员工应知应会知识、安全知识、设备维护保养知识等提出了要求,又提升了执行力。
   如何发现气井的差异性而“对症下药”,蜀南气矿的“招儿”就是“分级、分层、分类的气井动态分析”。分级分析包括是井站的分析,作业区的分析;分层包括“单井产层分析”、“气田产层分析”;分类分析是分别分析工艺措施井、低压低产井、连续生产递减井、“躺井”,并实行分类管理。
   老4井等3口井、付4井等两口井都是“排水采气”井。前者是“井口间歇开大排液”,后者是“加泡排剂排水”。经过动态分析后,对换了方式,并“按井控制不同的泡排剂量、间歇时间”,日产气量平均提高约0.7万立方米。
  宁5井的动态分析成果——复核“单井控制储量”增加0.8亿立方米,更令人振奋。据此实施“气举”作业而复活,目前日产量达5万立方米。
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