胜利孤东采油厂精细注采管理
2020-11-03
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2020-11-02]水井开井数从去年底的772口增加十月份的810口,增加了38口,恢复水驱控制储量209万吨,自然递减同比下降2.6%。今年,胜利油田孤东采油厂加强水井治理工作,提高了水井开井数和储量动用程度。孤东采油厂以注采结构调整、水井三率提升为抓手,通过水井综合治理和精细注采管理,确保均衡注水、有效注水、精准注水。
采油厂成立了“水井治理项目组”,专班运行,加强注水井的精细管理工作。针对水井病症原因,联合诊断,制订一井一策治理方案。
孤东采油厂从油井转注增加新井点注水、治理欠注井层恢复老井点注水两个方面着手,确保“注足水”。对水井位置缺井点注水的井区,通过油井转注增加新井点,完善井网,改善油水井对应关系。对局部原水井井况差无法注水的情况,通过找替代油井转注增加新井点,或打通道恢复原井点。在此基础上,强化工艺配套,开展欠注井治理,通过水井堵调、防砂、解堵等方式对欠注井层进行改造,实现增注。
GO6-37-473是一口高含水计关了两年的油井,技术人员从油藏类型、停产原因、剩余油分布等环节进行研究考证,发现临近水井GO6-37-1473的42层与其连通较好。通过效益测算,实施了水井补孔,完善注水方向,GO6-37-473自主扶停的措施,获得了日增4.3吨的良好效果。
据统计,今年以来,孤东采油厂共实施增加注水井点工作量127口,日增注9182立方米。实施欠注井层治理108口,日增注6018立方米。
孤东采油厂从水井细分、减少测试问题井以及三年未动管柱井治理三方面着手,改善层间层内矛盾,均衡注水,确保“注好水”。对局部吸水的井及层内两段射孔井实施层内分注,对注聚后转后续水驱水井进一步细分,减缓层间层内矛盾。开展测试问题井及多年未动管柱井治理,加大作业工作量投入。他们还做好水井日常维护工作,按照“一井一策”的思路,制定符合单井自身的洗井方式及用水量、监测等计划。今年共实施工作量115口,其中细分22口、卡封改层7口、测试问题及三年未动管柱井治理86口。
孤东采油管理二区技术人员针对平面非均质性、井间差异大造成注水井间干扰大,水线推进不均衡问题,通过“抑强扶弱”矢量注水提高驱替效率,实施油水双联动,改善特高含水后期开发效果。
GO6-32N2514井组,生产5455层,对应2口水井。动态分析后认定,主流线水井GO6-33-2535注入5455层,54层为主力层,层间吸水比2:1,次流线水井GO6-32N515单注54层。今年5月,该管理区对次流线水井提高注水量,调整后井组含水有下降趋势。6月,对该井限液,井组含水进一步下降由95.5%降至93%。8月下旬对主流线水井GO6-33-2535计关,井组含水下降明显降至80%。一系列措施后,该井组中油井GO6-32N2514井含水由99.3%下降至80%,日产油增加3吨,累计增油152.2吨。
孤东采油厂技术人员还结合油藏开发现状、动态及监测资料,深入分析,注重与井网完善、流场调整相结合,增加驱替方向,挖掘弱驱潜力,编制注采调配方案,进一步精细注采调控,确保有效注水。今年已实施注采调整方案13个。与调整前对比,单元日增油85.5吨,自然递减同比下降3.5%,进一步提升了单元开发效果。
