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勘探与钻采工程

老油井焕青春 温米油田精细开发见成效

2008-03-01   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [吐哈石油报2008年2月29日] 2007年,已开发10多年的温米油田完成原油生产指标,并实现了液化气、天然气的超产。温米采油厂负责人2月19日说,“实现稳产,功在精细开发”。
  2007年,温米采油厂技术人员在精细研究中发现,油田局部井区注采井网不合理,水驱控制程度偏低。由此,他们先后对温西十、红胡、温西三和温西一等4个区块的14口油井进行改注处理,解决了平面井网布局不合理状况,注采对应关系更趋完善。2007年,这个厂调控注水井97井次,控制注水每天1150立方米,平均日增产原油50多吨。目前,温米油田注采井数比由1:2调整为1:1.22,水驱控制程度上升到85.2%,持续稳产基础更加扎实。
  精耕细作,老枝发新芽,温米采油厂老井复查收获不小。在温五区块,通过地层对比和开发动态资料分析理出新思路,先后对注水井温5—202和停产井温气11井进行试油,实现日增油14.2吨。由此跟踪追击,对温检5-1等4口井实施加深、侧钻等措施,重新认识储层,新增含油面积1.12平方千米,新增地质储量79.53万吨,新建产能1.5万吨。
  老区块在精细开发中焕发活力,老油井在精细耕耘中也频吐金豆子。温米采油厂对温西10—306、米99等4口井实施加深补孔和改层生产措施,使米登区块采油速度翻番,日增原油25.7吨。综合治理红胡区块,日增产能80吨。
  油田开发的成效,关键在技术。温米采油厂围绕注水结构、产液结构调整、低效区块综合治理,重点应用水质改善、井筒挖潜、低效治理、压裂改造、小井眼技术配套等方面工艺技术。实施52井次水井解堵增加注水量8万立方米,实施整体提压增注将日注水能力由236立方米提高到583立方米。推广应用转电泵、深抽和调参等挖潜措施72井次,累计增油4417吨。解堵措施有效率达到81.5%,累计增油2604吨。优化混氮助排、清洁压裂等压裂改造技术,施工36井次,增油有效率达到90.9%。
  在加强常规技术应用的基础上,温米采油厂2007年还组织开展高压差分注管柱配套技术、单封分层压裂工具、清洁压裂液、钠棒热能油井增产等新技术试验,均取得较好效果。目前,这个厂正在对注水、措施、新井、动态监测等进行系统评价和分析,确定新年精细开发工作新思路。
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