西北油田采油三厂总结不同类型剩余储量分布规律,形成不同挖潜方式
2020-02-18
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来源:[互联网]
高效挖潜助递减率创新低[中国石化报2020-02-17]
西北油田采油三厂员工严密监控装置运行,截至2月10日该厂今年累计产油13.48万吨。田宏远 摄
□石立斌蒋林2019年,西北油田采油三厂以“产量、经济可采储量两个平衡”为约束指标,统筹当前与长远发展,从储量精细刻画、精细描述及动用评价三个方面入手,重点针对岩溶系统上的剩余储量、缝洞异常体的结构型剩余储量、小缝洞群的未动用储量,总结储量分布规律、形成不同挖潜方式。2019年,该厂自然递减率、综合递减率分别为11.81%、2.36%,较2018年分别下降4.44、6.26个百分点,创近8年来新低。
做大低成本注水
近年来,该厂将做大低成本注水产量作为稳产第一要务,不断拓展注水产能接替阵地,水驱动用储量持续攀升。
针对常规注水失效井和储集体偏移井,该厂突破前期认识限制,创新研发定量化注水技术、高压扩容注水技术,实现井周储量动用储集体由一套变为多套,2019年实施5井次,累计增油5154吨,新增经济可采储量4.8万吨。
TH10276井位于T708断裂外围,处于油气富集区。静态资料显示该井储集体偏移,酸压无明显压开显示。前期生产过程中,该井供液不足且带水生产,日产油仅3吨。技术人员重新分析该井地质资料及动态生产资料,认为该井具有高压扩容注水的潜力,措施后该井日产油能力提升到24吨,目前累计增油5300吨以上。
做强中成本注气
塔河油田储层空间展布复杂、非均质性强,随着开发不断深入,常规手段难以支撑持续高效开发。
为有效动用缝洞型油藏注水无法波及和溶洞高部位以“阁楼油”形式存在的剩余油,采油三厂成立技术团队持续攻关,通过实施气水协同、氮气驱油,以及通过双机组并行快速注气等新工艺,推动注气三采提高采收率。
技术人员强化地质认识,紧紧围绕“高效提升储量动用率”原则,不断扩大注气规模,采用多种手段注气,提升气驱效率,注气方案由经验设计转向量化设计,阁楼油挖潜由单阁楼体转向多阁楼体,挖潜视野由单井转向单元。
2019年,该厂共优化注气参数38井次,有效增加气驱波及体积,注气量由5000多万立方米增至7000多万立方米,注气增油由2018年的19.18万吨增至22.3万吨,新增经济可采储量34万吨,注气降低自然递减率2.6个百分点。
做优较高成本措施
近年来,井筒完整性保护逐渐成为采油工程重点工作之一。为满足精细效益开发需要,套损井高效治理成为亟待解决的问题。该厂通过攻关,形成了低成本套损井治理体系。
技术人员根据套漏点吸水指数,建立吸水指数与挤堵成功率关系图版及套损井治理流程图,一井一策制定最佳治理方案。
针对常规水泥对漏点吸水差等问题,他们调研引进新型高强度膨胀堵剂,其胶凝材料、微晶材料、增韧剂和活性微细填充剂可发挥协同增效作用,提高封堵强度,延长有效封堵时间。
截至目前,该厂已对3口套损井实施高效治理。其中TP206X前期因套管管脚套漏挤水泥无效,自2015年关停至今,实施高强度膨胀堵剂治理后,含水率由100%降至30%,平均日产油25吨,已累计增油1800多吨,高效恢复了井筒资源。
