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勘探与钻采工程

辽河油田公司稠油污水实现循环利用

2007-12-11   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
   稠油污水循环利用技术的成功实施年可创直接效益逾4亿元,该技术项目获“2007年度辽宁省科技进步一等奖”
   [辽河石油报2007年12月10日] 12月7日,在冷家油田开发公司冷一联合站,工作人员指着正在运转的锅炉兴奋地告诉记者,原来回注地层的废水,现在经过处理后,又输往各注汽站,不但节约了大量清水,还节省了加热用油,以前扔掉的东西,现如今成了宝贝。
   通过污水循环利用技术,油田公司已有108台注汽锅炉“喝”上了这样的水,包括冷一联合站、欢三联合站等5座稠油污水深度处理工程每天处理稠油污水能力达7.8万吨,年可节约清水资源2847万吨、燃料油3.54万吨,直接经济效益可达4.1亿元。不久前,油田公司稠油污水循环利用项目获得“2007年度辽宁省科技进步一等奖”。
   据了解,在稠油开采过程中,一方面使用大量清水,另一方面产生大量污水,开采1吨稠油,要消耗2吨~4吨的清水,同时生产2吨~4吨的污水。污水含盐量较大、乳化严重、成分复杂,且温度较高。由于没有合适的技术,污水只能经过简单处理后回注地层,不仅浪费了污水的热能,每年的污水回注费和外排费就高达几千万元。
   把污水处理成合格的清水,重新应用到稠油的开采中,实现循环利用无疑是最好的办法。但国内外没有这方面经验可借鉴,工程大规模应用存在理论和实践空白,而像辽河油田这种特超稠油污水处理,更是难上加难。
   油田公司技术发展处稠油污水循环利用项目组历经10年的系统研究与推广应用,开发出了一整套高效、完备和实用的集成技术,解决了这个世界性难题。
   据有关专家介绍,目前,已研制开发出适用于稠油污水处理的TJ-1高效破乳剂和P-3絮凝剂,解决了稠油污水油水密度差小、粘度高、油和悬浮物含量高等关键性难题。除此之外,还有二氧化硅去除等4个技术创新点,为稠油污水循环利用技术的成功实施奠定了基础。
 
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