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吉林大老爷府油田物联网示范区建设速记

2019-12-23   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石油新闻中心2019-12-20]
  12月15日,吉林油田大老爷府油田3号站班长郭东升早班到岗后,先在物联网平台上巡视橇装运行参数正不正常,再到橇装和注水岗位巡检管线有无漏点。整个巡检流程下来,用时不超8分钟。
  “相比过去,巡检需要到外输、分离等6个点,一圈下来,至少要40分钟,现在只这两个点,且以物联网监控参数为主,省时又省力。”说起物联网,郭东升很兴奋。
  大老爷府油田是吉林油田典型的“三低”小油田。1994年投入开发,原油年产从最高28万吨降至2015年的5万吨以下。当年桶油完全成本高达123美元,全年亏损1.2亿元,濒临关闭停产。
  2016年,吉林油田全面实施改革创新。基于对大老爷府油田现状的综合分析,立足“自主设计、自主研发、自主建设、自主运维”,率先在这里实施了物联网示范区建设。本着简单、实用、低成本原则,全力推进可复制、可推广、具有吉林油田特色的物联网建、管、用、维新模式,让组织流程、生产流程、操作流程“脱胎换骨”,从而“减肥”效果明显,企业呈现了健康的“年轻态”。据测算,3年来,大老爷府油田总体工作效率提高了17.3倍,用气量逐年递减、用电量波动逐年下降,原油产量始终稳定在3.5万吨以上,实现了综合不递减。
  “扁平”组织流程,突出“瘦”字。横向上,将修井、洗井、测试等辅助业务从注采输主营业务中分离,实施专业化重组。再采取内部市场化方式,实施“一对多”服务主营业务;纵向上,将6个站队整合,组建项目部,形成了项目部直管班组的扁平化管理新格局,实行独立经营、独立运作、全面承包。通过扁平化组织流程,大老爷府油田减少管理机构5个,减少管理人员27人,分流安置操作人员286人,减员幅度达到50.6%,运行费用降幅达45%。
  “改造”生产流程,突出“效”字。转变原有生产方式实现降本增效。调整注入产出结构,依据无效井转化原则,通过关停油井、实施间抽减少无效产液量;以降低区块耗水量,提高注水效益为目的,在分析历年开发形势、注采单元开发趋势、注采对应关系的基础上,调整注水方案,治理无效水循环。捞油转间抽,优化洗井周期,当年机采系统效率提升1%,节电406万千瓦时;科学调整修井周期,降低小修工作量,当年减少成本550万元。通过这一系列措施,在无产能建设条件下,实现了连续3年的“效益稳产”,人均产油量提升了91吨,桶油完全成本降幅达56.1%。
  “盯紧”操作流程,突出“省”字。将33个井组划分成三个区,采油工由看护型向辅助巡检、重点维护型转变。并依托物联网降低采油工的巡检频次,工作重心逐步向资料录取、故障处理以及设备维护保养转变;油气处理站在实现数字化监控的前提下,取消值守制岗位,推进大工种、大岗位管理,由原来的一人一岗变为一专多能,将7个值守式岗位优化为1个巡检式岗位。集输系统管理由传统的值守式转变为集中巡检式。同时,成立专业化维修班组。员工具备采油、集输各种设备维护检修能力的同时,还自主维修部分车辆、精密计量仪器仪表。如今,大老爷府油田一改过去井、间、站互相独立的多级操作管理模式,通过监控中心对各项生产要素的一体化操作,24小时连续监控、统一调度,实现了班组无人值守、处理站少人监控、生产辅助专业化维修目标。2018年,通过井间站一体化管理,自用气消耗599万立方米,较2016年下降了267万立方米,成为老油田低成本运行的样板。
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