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胜利桩西作业:2口复杂疑难井恢复青春

2019-10-30   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2019-10-29]
  10月26日,从胜利油田油气井下作业中心桩西作业大队施工前线传来捷报,经过干部员工近三个月的日夜奋战,相继攻克2口复杂疑难大修井,并有效破解了水平井拔滤难题,使其恢复正常生产。
  桩106-P10井施工目的为大修打捞2套水平井滤组,该水平井打捞不能实现套铣,井内滤组多,只能一节一节的倒扣打捞。施工难度表非常大:一是2套滤组均处于水平井段,水平井段约331米,水平井打捞防砂管柱难度较大,且滤组下井年代较远,组合较长,分别为40米和140米,滤组节数较多,捞获后不易解卡。二是井内第一级滤组2010年9月28日下入,为Φ108mm不锈钢精密滤砂管14节,在套管内无套铣可能性,因无法实现套铣,极大的增加了修井难度。三是水平井段倒扣,磨阻大,滤组砂埋,倒扣难度较大,只能采用长时间解卡再倒扣的方式实现倒扣(每趟解卡约3-4h)。四是上层漏失严重并吐砂,在下大直径工具增加了卡钻风险,增加了循环冲洗时间。
  为此,该大队工程技术人员与大修改作业11队全力攻关,在水平井拔滤上采取了以冲、捞、松、拔、倒为措施的“五步法”:“冲”:将井筒内沉砂冲洗干净,上层油层漏失,反洗不出。用2%泡沫剂溶液正冲顶,增大携带沉积砂返出能力。防止打捞时砂埋或捞获后砂卡。“捞”:利用提放式可退打捞工具捞柱管柱,并上提一定负荷(该井上提至700KN)。“松”:用水泥车打压,建立正循环洗井通道,在一定负荷范围内上提下放活动管柱,使滤组周围沉积砂松动。“拔”:当出口返出一定沉积砂不再返出时,控制负荷上提下放活动解卡,注意避免大负荷拔断滤砂管。“倒”:若解卡无效,则应实施倒扣作业,根据空转回转磨阻,倒扣本着“多次少量”的原则,每次倒扣不超过15圈,有效避免将打捞管柱造紧、破坏鱼顶现象的发生。
  桩62-6井,井深近3500米,施工目的为大修打捞水井结垢油管、封及配水器,该井施工难度大:一是井内管柱结构复杂,封隔器、水力卡瓦、配水器等工具较多,型号不一,内径非标无法选用常用可退工具,对选用打捞工具及管柱组配有特定要求。二是井筒结垢严重,在前期小修处理时自封隔器以上管柱捞出后,因解卡无效,判断封、水力锚、油管外壁全部被垢卡死,解卡倒扣难度大,需全部采用套铣、磨铣方式进行处理。三是井深,打捞解卡施工上提悬重余量不足,解卡困难。四是上层油层有溢流,需合理控制比重,起管灌液,防止外吐。针对井内封、水力锚、配水器等非标内径工具时,选用的公锥、母锥等工具均考虑到不造死、可拔脱的原则进行施工,没有造成卡钻事故复杂化;清理鱼顶内腔。针对水井落鱼内部水垢堵死的情况,在内捞工具引鞋头上均铺有碳化钨钻铣水垢,保证能清理内腔实现打捞;使用沉砂杯。为避免卡钻风险,后续施工工具上全部带有沉砂杯。四是改进捞矛牙质量,提升了倒扣扭矩。
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