西北油田采油一厂着力突破低采速瓶颈
2019-10-17
关键字:
来源:[互联网]
采取老井排查、创新工艺、精细管理等措施,今年已生产天然气2.92亿立方米,超产1100万立方米
[中国石化新闻网2019-10-16]西北油田采油一厂天然气区块采气速度低、采出程度也低,尤其是主力区块采气速度仅为0.3%,采出程度只有5.2%,提速上产难度大。
对此,该厂采取老井排查、创新工艺、精细管理等措施深挖老区潜力。截至10月5日,该厂今年已生产天然气2.92亿立方米,超产1100万立方米,为年底保供奠定了坚实基础。
多方布网,老区发现新甜点
塔河9区奥陶系是该厂天然气生产的主阵地,共有25口气井,平均含水率超过75%,产量下降明显,再加上受地层能量制约,产能也持续降低。
“我们决定从排查老井地质资料入手,全力突破这一开发瓶颈。”该厂气藏室主任李宗睿说。
技术人员先后排查11口气井,分析对比地震资料、沉积特征等因素,发现这个区块的良里塔格组和一间房组有良好油气显示。他们对DK25-1井等4口井实施上返酸化措施,累计增气3000多万立方米,新增经济可采储量2.8亿立方米。
零散的石炭系气藏目标隐蔽,挖潜难度很大。技术人员以砂体展布和小层对比研究为基础,先后排查单井48口,寻找石炭系开发的甜点区。前期产建的S1071-Q1X井效果较好,他们顺藤摸瓜,发现S1071井也满足开发条件,随后对潜力层实施补孔措施,日产气达8.9万立方米,累计增气2000多万立方米。截至目前,该厂共排查出6口潜力井,挖潜后新增经济可采储量1.65亿立方米。
塔河9区三叠系中油组属于砂岩气藏,虽是老区块,却是今年天然气突破的新力量。该厂成立天然气增产项目组,排查出6口潜力井,实施补孔改层等措施后,TK957X井等4口井已正常生产,总计日产气10万立方米。
“良里塔格组、石炭系和三叠系中油组这几个增气层系的突破,证明老区也能有新作为,为西北油田寻找天然气储量接替阵地提供了科学参考。”该厂总工程师常公喜说。
创新工艺,千方百计多增气
近日,在TK915-11井现场,施工车辆云集,该井转抽后,正在实施排水采气新工艺。
“排水采气就是将邻井产出的高压气,通过地面流程引到高含水停喷气井,降低井底流压,从而将井筒及近井地带的积液排出,使停喷气井恢复生产。这种工艺能延长气井的生命周期,目前已实施了13口井,累计增气170多万立方米。”该厂开发研究所副所长张伟说。
今年以来,该厂加大科技创新力度,积极推广新工艺、新技术,受效气井综合递减率下降7.6个百分点,新增经济可采储量0.65亿立方米。
对于地层能力不足的气井,该厂创新应用注水保压技术。目前,这项技术应用已由单井拓展到井组,扩大了注水范围,生产效率明显提高。如TK915井之前地层能量不足,无法形成连续产能,技术人员通过在邻井TK915-3井连续注水,使TK915井目前日增气1.4万立方米。
有些气井水淹严重且高含蜡,他们优化工艺措施,将9口井的电潜泵更换为抽稠泵,既节约成本,又提高生产时效,日均增气3.8万立方米。
近期,该厂还在TK915-6XCX井和TK915-13H井应用橇装气举新工艺,通过向井内连续注入低密度天然气,人为制造生产压差,让气井恢复自喷生产。
精细管理,不让一方气流失
采油一厂共有气井100余口,他们从技术改造、生产运行、日常维护等方面精细管理,力争不让一立方米气流失。
间开轮作法是延长气井自喷期的一种重要方式,就像农民种地一样,通过让土地休养生息,实现效益最大化。以TK7202井为例,该厂技术人员根据其压力恢复速度确定最优间开周期,使这口井年产气量从103万立方米增至195万立方米。
针对因井底积液而停躺的气井,他们创新推行零回压吐液工作法,通过零回压无油嘴放喷,使气井充分吐液,恢复生产。TK915-13H井自首次停喷后已实施6次,累计增气2200万立方米。
在高产气井管理上,该厂采取井口保温伴热、优化清蜡周期等措施,确保其正常生产。
此外,他们节约使用每一立方米气。其中,通过对加热炉实施温控改造,实现点火熄火自动化和远程监控,每台加热炉每季度可节约天然气120万立方米。
