西北油田十区南开发15年后产量逆势上扬
2018-08-13
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2018-08-10]就像人的生老病死一样,一个油田也很难摆脱从发现到兴盛再到衰竭的命运,产量递减如同自然规律一样。但最近西北油田采油三厂所管理的十区南区块的产量逆势上扬,让该厂地质人员重新思考:这一自然规律的背后也可能隐藏着巨大的陷阱,如果一味地沉溺于此,油田会流失很多宝贵的财富。十区南区块有109口井,油藏类型主要是碳酸盐岩缝洞型油藏,至今已有15年的油藏开发历史。2017年底日产油水平986吨,折年自然递减11.49%,综合递减4.22%。2018年1-7月份,在自然递减率大,没有新井贡献产量的情况下通过老井挖潜,日产油水平上升到1057吨,折年自然递减下降到10.45%,综合递减降至-5.95%,指标全部向好,其中油气综合商品量增长率达到了4.75%。
停躺井陆续重登生产舞台
曾经,十区南有15口停躺井静静地躺在一隅,被认为“无可救药”。
2018年,该厂实行以经济储量为核心的区块目标管理,要求十区南无论有没有新井部署,都要实现增储上产硬稳定。
为实现硬稳定目标,在没有新井作为产量接替的情况下,该厂地质技术人员开始重新审视这些躺了多年的停躺井,反复排查论证,精细挖潜,一些被判了“死刑”的油井竟然奇迹般复活了。
TH10403X、TH10404、TH10402三口井属同一井组,初期为高产井组,日产原油240吨,但累产38万吨后,能量逐步衰竭,单井日产油水平不足1吨,亏损严重,被迫关井。
地质人员利用计算机软件,通过地震资料和井史资料,详细分析油井状况,一井一策地治理。TH10404井作为井组突破口,首先针对远端储集体供给变差的主要矛盾实施了大规模注水的方案,结果邻井TH10402受效,开井形成自喷,初期日产18吨,重返生产舞台。
该厂同样对沉睡6年的TH10417X井重新进行潜力论证,治理后该井于今年7月31日迎来了第二春。该厂针对以往钻进堵漏过程中形成的堵剂桥塞问题进行了井筒处理作业,这口停产沉睡六年的躺井成功逆袭,措施后开井含水由100%下降到3.1%,日产油能力达到22吨。
低产低效井“华丽转身”
产量下降的确是自然规律,但一定时期内通过人为作用保持产量稳定甚至持续上升也是一个不争的事实。2018年以来,塔河十区南10多口低产低效井通过量化注水、注气、酸化等措施实现了华丽转身,步入了高产高效行列。
“每一口井都有潜力可挖”。该厂对低产低效井进行潜力排查发现,许多井低产低效的现状并非无法改变,相反,通过科学施策,许多“不可能”就会变成“可能”。
TH10432井作为塔河十区南TP12CX主断裂上的一口注水替油井,不同于邻井的高产状态,生产过程中表现出了能量“后天不足”。
该厂技术人员没有消极对待,而是主动作为,通过对该井的重新分析,认为本井与断裂上高产井存在静态连通基础,他们细心捕捉邻井的异常,通过对比分析发现,该井注水期间邻井都有明显的压力响应,以此证实了井间的连通关系。据此,他们通过对TH10432井实施酸化,沟通了有效储集体,酸化后油井形成高产,日产油达38吨,目前仍为自喷生产。
元月份,该厂对低产井T753CH井实施定量化注水,周期注水6000方,开井后形成自喷,日均产油15吨,截至目前累计增油2706吨。
高产井稳产期持续延长
在十区南的100多口油井中,日产30吨以上的油井仅有8口,但产量却占区块总量的四成以上。
高产井贡献大,风险也大,产量大幅波动也是“自然规律”。
但该厂以“跳出单井看单元,站在单元看单井”的视野,分析高产井的潜力所在,发现以往对高产井进行的措施增产,只是动用和挖掘了单井井眼附近的储量,而井与井之间丰厚的油气储量仍然在沉睡之中,据此创新性地提出了“井组均衡生产”的思路,一下子稳定了高产井的产量,其稳产期持续延长。
TH10303井累产达到21.35万吨后,在含水无异常的情况下,流压出现加速下降。他们通过叠合对比井组流压曲线,发现原因是周边TH10427XCH、TH10435H投产起到了调整水线、削弱TH10303水锥的作用。继而通过井组间的综合施策,使井组增油达6000多吨,并且有效降低了高产井的产量波动和见水风险。
十区南先后治理同类型井组3个,通过均衡生产减少产量损失近2万吨。
