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勘探与钻采工程

西北采油三厂:新工艺提高采收率促增效

2018-04-27   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2018-03-26]4月25日,西北油田采油三厂开展创新创效新工艺试验11项,其中提高采收率类七项,低成本工艺四项,合计增油23746吨,创效647万元。
  针对远距离通道不畅井,该厂开展深穿透酸化,本次酸化后显示动用新储集体,累增油9865吨,全年深穿透酸化开展五井次,增油12333吨。
  利用高浓度酸缓蚀剂加量腐蚀速率慢的特点,该厂在TH10283井推广免修井不动管柱酸化工艺,平均单井降本七十万元/井次,目前累增油1032吨,全年实施三井次,增油2594吨。
  T702B井第五轮次注气效果变差,通过分析认为该井存在两套储集体,远端储集体并未有效动用,通过增大注气量扩大波及,实现增油。多轮次注气随着周期增加,气驱增油效果不断变差,第四轮次后50万方气单井增油仅454吨。通过对剩余油进行判断,并优化注采参数可实现多增油;截止目前类似井累计实施六口,有效五口,待评价一口,累计增油8610吨。
  碎屑岩油藏S105井区、T756井区、T759井区累计九口井已发现出砂。如何有效防砂、控水成为碎屑岩开发中的迫切任务。利用油水基本物性差异,改变流动通道几何特性改变流体的运动势能,达到实现自动识别流体,自适应稳油控水的功能。该工艺能实现防砂兼顾控水的效果。目前已在S105-7H井成功运用,后期计划在S105-13、S105-5H井应用,预计恢复储量动用2.95万吨。
  机采井生产时,因沉没压力低于泡点压力,溶解气从原油中脱出。带封隔器井,气体会全部经由泵排出;无封隔器井,因螺旋式气锚气液分离效果有限,部分气体经由泵产出。造成机采井泵效降低,严重时导致气锁。在泵筒与泵座之间设立密封置换腔,在柱塞往复过程中,实现排气的功能;上行程,置换腔与泵筒内腔连通,置换腔释放液体,储存气体;下形程,置换腔与油管连通,置换腔气体被挤出至油管。已在TK853X井开展现场实验评价,应用后泵效提升10.4%。
  旧悬挂器是通过台阶坐挂于井口,不能固定位置,注气时抽油杆上窜,清蜡阀门无法关闭,存在很大安全风险;注气井起下抽油杆费用高。新型注气抽油杆悬挂器应用21井次,指标满足设计要求,保障注气井井控安全,单井次降本21万元,缩短作业周期12天。
  目前该厂有机械卡封的套管漏失井9口,进行检管作业需上大修机组解封封隔器,施工周期长,检泵费用高,不利于油田效益开发。目前回插式密封接头工艺已在TP31CH2井成功运用,单井降本四十万元,减少工期6天。
  结合油藏客观实际,消化吸收,现场应用,力促新工艺新技术落地生根、开花结果。该厂持续树立“资源可动用、动用无止境”的理念,应用新认识、新方法对老区进行新实践,达到提高老区资源的动用程度。精细挖潜油藏开发自然规律,为后期开发过程中解释矛盾、制定措施夯实基础。
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