华北采气移动泵改造优点凸显
2017-05-17
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来源:[互联网]
[中国石化新闻网2017-05-16]近日,华北采气管理一区在自检自查中发现,所管辖的集气站移动泵原链接管线—高压软管存在一定的安全隐患,现提出改造方案:将高压软管改为材质为无缝钢管的硬质管线。据了解,该区待改造的移动泵型号多为2JYM-320/25-N3,配用功率7.5千瓦,主要用于冬季水平井注醇、解堵,目前处于停用状态。该区借此机会,申请对该设备进行技术改造。同时,现在操作人员根据以往生产中出现的问题,对设备改造提出建议:建议在备用泵出口压力表考克处以及5号、6号单井泵进口管线处加装三通,用于连接移动泵出口与备用泵出口并安装压力表,这样改造不仅操作方便,数据准确,而且将大大提高设备的工作效率。
通过调研,此项改造工作重点是技术措施复杂,需要专业技术人员协助完成改造,且工作量相对较大,需要准备型号为DN20mmPN25MPa直角弯头10个,DN20mmPN25MPa无缝钢管50米,电缆30米,电缆套管30米,管线固定卡子20个,DN20mmPN25MPa三通两个,管线活接头8个(或需要焊接法兰16个),PN25MPa压力表考克两个,接地桩2个。
为了更好地完成此项工作,管理一区积极组织技术人员对设备的结构、材质等进行了技术攻关。相比高压软管,新管线一是延长了设备的使用寿命。原来的高压软管材质极易发生老化,平均半年多就得更换一次,且高频次的更换大幅度地增加了员工的工作量;二是新管线提高了设备的安全系数。注醇泵内液体为脉冲式的,注醇泵运行过程中出口软管会有一定幅度的震动,会造成软管与地面或其他接触点磨损,更容易造成软管刺漏。硬质管线由于自身的刚性与韧性,震动与磨损很低,较软管更安全,且钢管可以随时检测壁厚,查看腐蚀状态。三是大幅度降低了运行成本
