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勘探与钻采工程

西北油田:精细摸准油藏脉搏巧增油

2017-04-14   关键字:   来源:[互联网]
  [中国石化新闻网2017-04-13]西北采油三厂坚持精细效益开发,努力降低吨油成本,根据时时油价优化调整产量结构,在摸准油藏脉搏的基础上,通过精措施、优注气、多注水,实现了一季度增储增效目标的完成。
  一季度开展“定量化开发”“八区重上600吨”等专题研讨会,该厂解放思想,集思广益为提质增效奠定基础,组织上产挖潜讨论会26次,对202井次制定了下步开发对策,形成会议纪要26份。新井日均产量93吨,共投产8口新井,其中建产5口(TP144XCH、TH102108、TH10371XCH、TP277H、TP192X),累计增油7447.7吨,其中生产稳定的新井有2口(TH102108、TP277H)。
  聚焦油藏,定量化注水开发技术获首肯,该厂技术人员用油藏工程中最基本的物质平衡原理,创新提出了能量平衡注水,实现了缝洞型油藏定量化注水。该技术只需对比油藏始末状态,巧妙回避缝洞型油藏的地质复杂性,以及油藏储集体参数、流动变化的复杂过程,描述的物理过程清晰明了。依托两项核心参数(单位压降采油量和单位压恢耗水量),实现注水时机量化把握,注水参数量化设计,单元注水量化分流,水窜井组量化治理,矿场应用方便快捷,应用实际效果好。
  截止3月31日,全年累计注水16.28万立方,日均注水1810立方,累计产油7.18万吨,完成全年任务22万吨的32.6%,剩余日产539吨,目前日产油830吨,吨油耗水3.4立方。
  增加气驱储量覆盖项目组,持续深化选井认识,优化注采参数,该厂目前共有注气替油井131口,其中正开井生产60口,日增油水平418吨,正注井2口,焖井13口,关井56口;1-3月注气井年累增油31871吨,其中单井注气增油18122吨,井组注气增油13749吨,完成年度任务14万吨的22.7%,年剩余日产393吨。
  弱能量井TP171多轮次注水后效果变差实施注气增油显著,目前日产油26.6吨,一季度共新增弱能量注气井9口,其中正焖井6口,开井3口,日增油33.2吨,累计增油414吨。
  单井再认识,单元再提升项目组,解放思想,盘活油气资源。该厂以酸化解决油藏向井筒渗流压差问题,提高单井产能、气水协同和提升单元开发效果为突破口,对TH10434、TH10419等2个井组通过注气手段挖潜,日增油69吨,截止3月底实现增油2961吨。
  增加可采储量项目组,多手段增加经济可采储量,该厂以“重新分析单井、单元”为抓手,重新梳理,以增加经济可采储量为目标,目前已对TP182、TK718等9口井实施注水、酸化措施,新增经济可采储量19.4万吨。
  该厂托甫台示范区降递减工作持续推进,区块自然产量实现稳中有升。一季度共实施工作量40个(单元、井组等),占全年设计的48.7%,阶段增油1.75万吨。
  一季度老井措施日均增油134吨,该厂措施产量整体呈波动上升运行趋势:1月TP182X井上返酸化后获高产、TP240井处理井筒、TP152井大修后投产,措施产量快速上升;2月下旬TH10432井酸化注水后开井、TY1X井转抽排液后含水下降,措施产量上升;3月措施产量保持波动平稳运行。共完成老井措施14井次,有效10井次,目前正评价4井次,措施有效率71.4%;措施累计增油12029吨,平均单井增油859吨。
  3月份该厂折算年自然递减率16.83%(含注气),综合递减率3.7%,综合含水42.39%。一季度老井自然日均产油3581吨,月均递减量67吨,产量整体呈现先下降后上升运行趋势,2、3月份自然产量稳中有升主要是通过加强注水和注气措施,实现了产量硬稳定。
  产量在油藏,效益在油藏,“抓油藏就是抓效益”,该厂油藏开发牢固树立增加经济可采就是增强生命力和核心竞争力目标,围绕“提能力、降递减、加快构建低成本提高采收率体系”工作主线,以油藏工程“量化分析”为抓手,以注水措施为油田开发重心,以注上水、注好水、有效益注水以及构建断溶体油藏立体注采井网来提升三类储量动用,坚定不移地走水驱降递减、提高采收率之路,全力保障全年各项开发指标创效增效再升级。
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