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勘探与钻采工程

冀东油田三个“一体化”向精细开发要效益

2017-03-14   关键字:   来源:[互联网]
 节约运行成本规避无效投入
 [中国石油新闻中心2017-03-13]
  中国石油网消息(记者马超)3月9日,在冀东油田南堡23-2138井场,5名身穿红色工服的石油人在不停地忙碌着。今年以来,冀东油田以油藏为核心,大力推进三个“一体化”,打响低油价下的效益攻坚战。
  实行勘探开发“一体化”。面对原油储采比低、稳产难度大等难题,冀东油田优化业务流程,打破条块分割,建立起整体部署、共同介入、协同作战、相互促进的运行机制,在地震部署、探井部署、资料录取上及时沟通、共享信息,减少中间环节和重复工作。
  以经济效益为中心,精心优化方案部署与产建方式,大力推行钻井总承包、规模推广应用网电钻井技术等措施;系统建立分单元多参数经济界限图版,指导井位优选;寻找高效产建目标,调减深层低效井位22口,新增中浅层中高渗油藏井位43口。2016年累计节约钻井投资2220万元。
  推行油藏与工程技术“一体化”。在方案设计、技术管理和项目运行中,树立一盘棋思想,提高储量动用率,合理控制开发成本。精细采油管理,优化油气生产组织运行,细化日常生产过程中采油成本管理,2016年全年节约成本4727万元。通过优化举升设计、运行参数,应用耐磨衬里油管等措施,检泵周期比上年延长29天,达到712天;治理长停井92口,年増油1.5万吨、增注15万立方米;实施低泵效井治理155井次,泵效提升0.2个百分点。
  实现开发经营“一体化”管理。对比研究投资、成本等关键性指标的变化趋势,抓好产量及效益状况的跟踪分析。加强油水井措施经济评价,2016年减少经济无效措施132井次,规避无效投入4132万元。其中通过关停特高含水井、实施二氧化碳吞吐等措施,压减特高含水液量60.3万立方米,节约运行成本998万元;优化调整机采井系统效率1865井次,系统效率比上年提升0.2个百分点,节省电费213万元。
  此外,还强力推进成本全面管控,充分发挥市场竞争机制,优化方案与生产组织,控制作业成本,开展压裂方案设计优化与风险承包,单井总费用比同期下降11.3%。通过优化常规措施设计、加强招投标管理等措施,氮气、连续油管等作业成本实现了下降。
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