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中原采油四厂:精算经济账 智取效益油

2017-02-23   关键字:   来源:[互联网]
 [中国石化新闻网2017-02-22]针对文133-136油藏储层单一、主力层大面积水淹、二三类层动用困难、低无效井多等问题,中原油田采油四厂地质技术人员应用“三线四区”经济效益评价模型,精算经济账,开展以精细注采高调整为主的综合治理,使得该区块与2016年6月对比,日产液量上升18.5吨,日产油上升4.2吨,含水下降0.66%,采油成本大幅降低,效益显著提升。在考虑完全成本的情况下,2016年该块治理后与计划相比减亏285.31万元。
  细分主力层,水中“找”油
  “文133-136块的储层单一,二三类层动用困难,我们的注意力还得重新回到主力层。”负责文133-136块开发管理的技术人员李刚刚说道。
  技术人员组织开展主力层细分再认识,在精细油藏描述的基础上,开展细分沉积微相和储层构型研究,通过夹层返回技术精细刻画单砂体展布形态,摸清河道砂体纵向、横向的剩余油分布规律。通过研究发现,该区块油藏的剩余油主要分布在河道砂体的结合部及河道边缘相对较薄的部位。
  文79-29井措施前高含水低能井,通过对水淹厚层测井曲线韵律段进行对比分析,发现由于厚层顶部小夹层控制,导致剩余油富集,于是技术人员对该井采取堵水后补孔顶部1米措施,措施后日增油2.5吨,累计增油223吨,增油效果显著。
  去年以来,技术人员优选实施堵水、补孔2井次,累增油389吨。
 堵住耗水层,水中“挖”油
  “现在打开区块水淹图,看到的是‘一片汪洋’,我们就是要在这水淹区里挖潜剩余油。”技术人员肖茸茸说道。
  在主力层剩余油研究的基础上,对油井单井纵向上每个小层的水淹程度再认识,分析后我们找到主力出水层,通过堵住出水层,提高未水淹层的利用效率,达到避开耗水层,转向潜力层的目的,挖潜水中的剩余油。
  “在此思路指导下,我们优选了文79-76井组,实施后效果很好,下一步我们还会继续推广。”该厂地质研究所所长吕伯强说道。
  文79-76井组,通过综合历史见效情况分析,该井的主力出水层是沙二下二、三砂组,潜力砂组是沙二下五、六层,于是技术人员决定通过实施堵水措施来堵住耗水层,把水“引”向潜力层,充分挖潜水中的剩余油,文79-76井措施后日增油达8.5吨,累计增油420吨。
  去年以来,技术人员按照这个思路实施堵水、补孔3井次,累增油668吨。
 变强度注水,水中“挤”油
  技术人员通过对新文133-8井组分析,发现该井剩余油主要在主力层河道水淹层内,于是对水井新文133-8井组井实施变强度注水,强注30天,停注30天,通过这样的调整后,新文133-8井日产油从0.9吨上升至2吨,含水下降3个百分点。
  文133-136块由于注水见效方向单一,主力层水驱效率低下,窄砂体河道内无法实施平面流线调整,技术人员只能通过差异调控注水强度,来提高区块水驱效率。差异调控注水强度的方法主要是耦合注水和周期性注水。
  “耦合注水就是油水井交替开井,这样做得好处是通过变强度注水可以提高水驱的波及面积。”该厂地质研究所副所长韩磊说道。
  文79-38井组的剩余油主要在主力层河道水驱线边缘,于是技术人员对该井组水井实施耦合注水,油井文79-72日产液26.8吨,日产油0.8吨,含水高达97%,措施后该井日产液17.3吨,日产油1吨,含水94.3%。
  同样,文79-34井是封闭性油藏、非均质性强,技术人员对对应水井实施强注50天、停注40天的周期性注水后,日产油由1.3吨上升至2.2吨,含水下降2个百分点,累计增油20吨。
  去年以来,该厂对文79-72等井实施变强度注水10井次,累计增油102吨。
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