当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  大牛地气田打响持续稳产战
勘探与钻采工程

大牛地气田打响持续稳产战

2017-02-07   关键字:   来源:[互联网]
  华北油气分公司多措并举,力争使生产井稳产、关停井复产、未投井投产、措施井增产
  [中国石化新闻网2017-02-06]“经过十几年开发,大牛地气田只有稳产,才能充分释放存量效益,实现长期可持续发展。”华北油气分公司负责人说。
  “按今年计划,我们要确保生产井稳产34亿立方米、未投井投产0.19亿立方米、关停井复产0.38亿立方米、措施井增产0.54亿立方米,共计产气36亿立方米,并争取‘十三五’期间年产气量稳定在35亿立方米。”华北油气采气一厂副厂长何云说。
  生产井正常确保稳产
  大牛地气田正常生产井有1339口,是稳产的重要支撑。“我们主要做好排水和合理配产。”华北油气分公司专家吴伟然说。
  气井排水不畅就会影响产量。经过多年探索,该厂创新研发连续泡排技术,像打点滴一样向气井内连续注入泡排药剂,使气井“少吃多餐”,既避免药剂浪费,又增强泡排效果。
  合理配产对延长气井生命周期至关重要。配产过高,递减就快,稳产期就短。他们一般对直井按初期产能的1/5~1/7配产,对水平井按初期产能的1/3~1/5配产,做到“细水长流”。在夏季,则对部分压力较低的井优先降产,甚至关井,让气井“休养”。
  对于“病态井”,他们分类施策。对于砂堵井,可通过降低产量减少出砂,也可实施连续油管负压冲砂作业。对于油套不连通的大管柱积液井,可下入小直径速度管,连续泡排。对于结垢井,可加药溶解结垢,也可用连续油管携钻头直接清除结垢。
  关停井复产增产增效
  “关停井有三类:一是严重积液的水淹井;二是出砂严重井;三是并管井,是因进入气站的两口井合用一根管线,导致压力低的井无法生产。”吴伟然说。
  水淹井具体情况不同,复产措施也不同。有的井气量小、水量大,反复水淹,稳产时间短,气举成本高,他们计划利用闲置抽油机进行机抽排水。
  部分水平井油管尺寸大、油套不连通,他们就下入小尺寸连续油管,建立循环通道,利用气举作业,把液举出来。如果油套连通,就直接作业气举。
  气举有两种:一种是压缩天然气气举,成本相对较低,较为常用;另一种是液氮气举,对产量高、积液量大的水淹井,效率高、见效快。
  还有两种零成本办法,只需倒换几个阀门即可:一种是利用气井本身压力进行环空激动把积液排出来;另一种是利用相邻高压井对水淹井实施高压气举。
  2016年,该厂对123口水淹井进行复产,累计增气1.6亿立方米。今年又排查出32口水淹井,预计日复产18万立方米。
  出砂严重井可能会造成输气管线刺漏,存在较大隐患的必须关井,可治理的则采取连续油管负压冲砂作业,将井内的砂冲出来,恢复生产。
  并管井造成的关停,需要敷设单独输气管线,或优化组合管线。
  未投井投产盘活资源
  “早年施工的探井、评价井,当初没有建集气站,现在有的离集气站几十公里,无法接入气站生产,形成未投产井。”吴伟然说。
  2016年,该厂排查出具有生产潜力的未投产井47口。新建集气站后,距离较近的井就接入站生产。
  还有一些井因工农关系、地理环境等复杂因素,不能接入站生产。该厂与气田建设前线指挥部联合,倒排时间节点解决问题,2015年~2016年共完成60余口单井管线敷设。
  对地处边远、湖泊,敷设单井管线成本高的井,他们则利用回收设备现场回收。2016年已回收气5000万立方米。
  “近两年来,共有82口未投产井进站生产,累计恢复日产能80余万立方米,2016年贡献1亿多立方米产量。”气田指挥部主任陈英毅说。
  措施井增产释放效益
  “措施作业主要针对生产时间长、现在产量较低的老井。”吴伟然说。
  大牛地上古生界有7套气层,开发早期打开的都是较好层位,目前已生产10多年,产气量逐年降低,而其他有潜力的层位还没贡献效益。
  据统计,目前气田内仍有400余口井共计800多层有较大潜力。2017年,采气一厂计划转层压裂改造实施23口井,井筒严重故障大修16口井,更换小管柱30口井,总计对69口井实施措施作业,年增气预计达6200万立方米。
  “实施一口井费用按150万元计算,也比新施工一口井节省1000多万元。”何云说。
  为确保气田“十三五”期间稳产,他们还打算针对部分井没有波及的区域部署一批加密井,或在水平井旁再部署一口不同层位的反向水平井,争取再获得1亿立方米气量。
  更长远的稳产计划是,继续深化研究下古生界风化壳储层。该储层已探明储量650亿立方米,一旦压裂技术及除硫工艺成熟,将成为“十四五”期间气田稳产的接替阵地。
友情链接