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勘探与钻采工程

西北采油二厂:降本开发超深超稠油

2017-01-16   关键字:   来源:[互联网]
 [中国石化新闻网2017-01-13]把井口采出的原油装进塑料桶,凝固后把它磕出来,随便用刀子就可以把它切成一块一片的,这就是采油二厂的稠油。
  对待这样的稠油,该厂干部和员工通过技术创新、管理创新,吨油操作成本由2015年的327元下降至去年的289元,创造了历史的新低。去年12月,该厂《塔河超深井超稠油高效降粘开采技术》被股份公司授予:高效开发技术创新项目。
  水气注下去,能量升起来
  2016年8月份,厂开发研究所油藏室研究员姚俊波打起了TH12449井的主意。
  这是一口投产后未见产能的油井。从生产情况看,这个井与邻近TH12408等三口井能量特征十分相似,姚俊波和同事们断定这几口井可能存在地下连通关系,提出把该井转为单元注水井。实施后,邻井TH12408日产液由30吨上升到52吨,次举在所内被誉为“化腐朽为神奇”的佳话。
  去年,开发所共确立了T7-444、S94-1两个综合治理单元,论证出TH12449、TH12557X、TH10257X等5口单元注水井,实施注水后建立了3个连通井组。通过采取系列保能力、增可采措施,该厂全年增油16.4万吨。
  该厂一边强化注水,一边优化注气。TH12127井是十二区北部的一口井。去年5月,因含水上升、间开效果差,开发所对其采取注氮替油措施,当月注气60万立方米,注水1222立方米,年累计增油2358吨,成为众多注气井中的高产明星井。
  2016年,该厂以经济效益评价为标准,以驱替方式调整为手段,全年注气69轮次,增油23万吨。
 措施布下去,潜力挖出来
  去年1月,TH10379井因供液不足,仅放喷了7天就被关闭。负责措施专项技术人员余心不甘。
  该井位于S99主断裂带,区域油气富集,有潜力可挖。张世亮等人经分析、论证,决定对其实施非均匀刻蚀酸压改造措施。措施后,该井全年累计增油1960吨,新增可采储量1.5万吨。同时,这项措施还证实了S99断隆带含有丰富的油气,为后期加密布井提供了依据。
  “TH10146井就不行了,也是投产后产能快速下降,采取注水措施后那是注多采少。”张世亮说,“虽说这个井有重复酸压,打通远端储集体的潜力,但压降试井资料显示,这个井远端储集体发育比较差,采取酸化改造措施有一定风险。”
  ‘寒冬期’,该厂立足效益评价,规避高成本、高风险措施作业,没有经济效益的措施一律“下架”。
  2016年,在措施整体工作量及单井潜力下降的情况下,该厂共完成各类措施作业72井次,措施有效率81.9%,比2015年提高2个百分点,累计增油14.36万吨,节约作业维修费用2995万元。
 创新又引进,成本降下来
  目前,该厂抽稠泵井数占比57%,产量占比40%;电泵井数占比21%,产量占比35%。抓住这两类油井的生产时效,稳产也就有了保障。
  该厂科研精英“撸起袖子”,与机抽、电泵停机躺井展开一场较量。
  抽稠泵虽然下泵深,但存在排量受限、充满程度差、泵效低等诸多问题。对此,他们在常规抽稠泵基础上进行了增大泵间隙、增加加重杆、加长尾管等6项技术改进,成功研制出70/32、83/44两种侧进油大排量抽稠泵,化解了过去光杆下不去造成的躺井现象,还节约了大量稀油。
  他们还加大电泵躺井治理力度。去年7月16日,该厂TH12254井因电泵负荷过大而停机,机采室研究员赵元来到现场,将他们引进的一个调频芯片装进控制柜,设定好电流数值,经反转、正转运行,最终恢复了电泵的正常运转。
  去年,该厂推广电泵尾管悬挂装置、双绝缘双护套电缆及侧进油抽稠泵等新工艺技术,机采井躺井率由2015年1.82%下降至1.81%;电泵躺井率由2015年3.96%下降至2.21%;抽稠泵替换电泵生产,节约电泵承包费694万元。
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