[中国石化新闻网2016-12-27]注气采油是塔河油田目前增效的主要手段之一,随着注气轮次的增加,注气效果逐步变差。西北油田采油三厂根据不同油藏类型,实施差异化注气策略,化解了这一开发矛盾。截至12月25日,该厂累计注气40井次,注气单井成本较去年同期下降19.35万元,累计增油9.1万吨,有效率达88.7%,比去年提高7.7%。
油水同出井高压注气补能量
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西北油田:差异化注气拓出增效新空间

2016-12-28   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
Ľ>  [中国石化新闻网2016-12-27]注气采油是塔河油田目前增效的主要手段之一,随着注气轮次的增加,注气效果逐步变差。西北油田采油三厂根据不同油藏类型,实施差异化注气策略,化解了这一开发矛盾。截至12月25日,该厂累计注气40井次,注气单井成本较去年同期下降19.35万元,累计增油9.1万吨,有效率达88.7%,比去年提高7.7%。
  油水同出井高压注气补能量
  “塔河油田托甫台区块地层能量弱,底水发育,许多油井投产后即带水生产,表现出油水同出、供液不足,如何补充能量保证油井连续稳定生产是开发面临的一大难题。”开发研究所副所长刘刚波说,“针对这一开发难题,我们查阅文献资料,计算出不同地层压力下的注气有效体积,探索出了通过高压注气补充油体能量,释放油线的注气方法,打破了弱能量井不能注气的思维限制。”
  TP11CH井长期生产后底水抬升,产量逐渐下降,至2016年7月含水上升至100%,原主力油体能量弱供给中断。通过潜力分析认为该井剩余可采储量丰富,该厂对主力生产油层实施高压注气措施,通过改进工艺,提升压力,补充油体能量,突破水体屏蔽,从而恢复了油线连接。该井累计注气50万方,日产量由零升至19吨,目前已累计增油3466吨。
  2016年,该厂托甫台区油水同出井实施高压注气4口,平均周期增油1919吨,累计新增经济可采储量1.5万吨。
  注气失效井调整气水比增效益
  “每小时的注气量和伴水量的比值称为气水比,对于注气失效井再挖潜,关键是根据油藏能量变化合理调整这一比值,这是我们在注气工作中的新经验。”该厂总工程师董斌说。
  该厂通过大规模现场实践及干扰试井,总结出合理的气水比,可大幅提升气携液能力,避免气液滑脱,形成均衡气驱。
  T819CH井第一轮注气中,按442的气水比注气50万立方,注水2595立方,累计增油1264吨。但第二轮注气中,按同样的注气比注气效果变差,累计增油仅有700余吨。在第三轮、第四轮注气中,油藏技术人员根据井筒液柱梯度变化将气水比分别调整为407、225,累计注气96万立方,注水3569方,结果增油高达4990吨。
  类似井,2016年,该厂实施3井次,新增经济可采0.7万吨。
  气窜井“三变”注气解难题
  “传统的笼统注气方式,优点是强度大、见效快,缺点是易气窜、失效快,针对此问题,我们在实践中摸索出“三变”注气方法。”总地质师任文博说。
  “所谓‘三变’,就是在注气采油中,当波及体积变大时变注气排量,当周期增油量增加时变注气总量,当有效期变长时变注气周期,”任文博说。
  以TH10419注气井为例。以往该井大排量注气时,见效快、气窜风险大。2016年,该厂应用三变法注气,分三段阶梯式增加注气排量,不仅有效降低了气窜风险,同时扩大了气体波及体积,周期增油3902吨,气驱效率提升1.5倍,较前期周期多增油1370吨,新增可采储量0.5万吨。
  S91井单元实施变排量连续注气,形成压力扰动,扩大了波及体积,目前TK725井日增油15吨,由负效井转变为高效井。

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