河南采油二厂“四个优化”节约作业费用
[中国石化新闻网2016-12-27]面对低油价的寒冬期,河南油田采油二厂紧紧围绕提质增效中心任务,优化措施方案设计,优化井下“顽症”治理,优化作业施工工序,优化作业耗材使用,压减低效无效作业工作量,控制作业成本支出,提高作业经济效率。
今年前11个月,该厂完成井下作业工作量721井次,比计划减少207井次,同比减少550井次;作业频次0.54,同比减少0.2;作业费用8543万元,同比减少8032万元。
优化措施方案设计,源头控制低效无效
楼7713井补孔返层作业时,发现生产层以上部位套管破损漏失,原方案采用小套管固井封堵。采油二厂“专家会审”后,决定采用封隔器封堵上部,实施后节约材料费和作业费12.76万元。
“每项措施我们一遍一遍过,每套方案我们一步一步推演。”工程所副所长王若浩说,“每口井情况千差万别,只有讨论越细致,方案越周密,才能确保实施起来经济高效。”
该厂按照低成本开发战略,在油水井实施措施作业前,认真做好措施方案前期论证,坚持“先算后干”的原则,加强地质与工程的深度融合,强化措施潜力分析,对低效无效措施作业,从方案源头杜绝,提升措施有效率;对大修井及费用超过25万元的措施井,依托“地质方案会审”“工艺方案会审”“专家会审”三个平台,从潜力分析、工艺论证、经济评价上进行分析论证,对费用高、难度大、风险大、效益差的井及时开展优化工艺或不干,推进工艺措施由增产型向效益型转变。
今年前11个月,该厂优化实施措施作业259井次,同比减少223井次,减少作业费用3800多万元,措施有效率达到90%以上。
优化治理井下“顽症”,压减维护性作业量
12月8日,采油二厂典型问题井专项治理小组成员在讨论方案,这是该厂控制作业费用的一个重要环节。
该厂严格控制维护作业工作量,在加强油水井日常管理,避免被动躺井,提高单井检泵周期的基础上,针对开发中存在的出砂、偏磨及水平井管柱断脱等造成维护检泵的典型问题,依托专业技术人员成立了三个专项治理小组,加强出砂井、偏磨井、水平井的治理,在修井作业前,对问题井开展专项治理分析会,从修井原因、措施对策及效益评价上算账论证,制定针对性的工艺措施,提高措施的经济有效性。
今年1-11月份,该厂减少出砂井维护作业239井次,减少偏磨井作业8井次,减少作业费用2265万元。
“减少维护作业,控制多轮次作业、返工作业,是实现油田效益开发的关键环节。”该厂作业监督中心主任陈义发说。
该厂对多轮次作业井,建立多轮次作业预警机制,实行多轮次作业井申请制度,实施专家会诊制,进行分类治理;对返工井,完善返工井治理体系,对返工井做到“返工原因、责任主体、措施对策、效果跟踪”四个到位。
今年1-11月份,该厂多轮次作业同比减少195口井487井次,返工作业同比减少25井次。
优化作业施工工序,降低单井作业费用
泌421井是古城油田毕店区泌388井区设计的一口评价井,今年5月份以来实施了4次试采作业。在试采、返层作业中,该厂工程技术人员根据实际情况优化了通井、刮削等工序,4次作业优化节省工序6个、节约费用8.88万元。
陈义发说,“聚焦单井施工的每一道工序环节,按照‘工艺可行、安全可靠、经济有效’的原则,深入开展单井施工工序优化,在确保施工顺利完成的基础上尽量压减过程工序。”
降低单井费用,减少作业劳务费用支出,寻找一切可以降低成本的潜力点,是该厂一贯坚持的原则。他们针对不同井况及措施要求研究和配套一体化工艺技术,开展了桥塞丢手验封一体化、通井验管一体化、钻塞冲砂一体化等工艺的研究和应用。今年已实施185井次,节约作业费用138万元。
优化作业耗材使用,降低作业材料费用
“咱们要仔细打磨,虽然是废物利用,但必须把它加工达到标准。”12月12日,殷建伟和居少星在用报废油管加工短接。
该厂在油水井作业时,坚持“能用不买新、能修不舍弃”的原则,对使用过的油管杆、抽油泵等材料,全部回收,通过性能测定,分别确定用途,分级进行处理,实现废旧物资再利用。
该厂引进先进设备,改进和完善旧油管杆、抽油泵监测和修复生产线,提高修复质量,保证安全可靠。在管杆使用上,加大修复旧油管、杆替代数量,油井作业一般不使用新油管,水井只在深井优化使用新油管,减少新油管用量。前11个月,使用修复油管3.59万根,使用修复抽油杆1.56万根,分别占使用总量的95.7%、95.5%,同比减少新材料投入1858万元,节约材料费用1400多万元。
他们还拓展维修项目,开展特种泵维修、利用报废油管充当搭桥管、加工短节等修旧降本项目。前11个月,修复普通抽油泵340台、井下工具728件、特种泵18台,加工油管短节2491根、搭桥管1435根,节约费用306万元。
