西北一厂:三硬招让结蜡井远离蜡痛
[中国石化新闻网2016-12-23]西北油田采油一厂自2013以来,九区奥陶系、跃进、托普台和沙72区块的高含蜡、高沥青质油井相继投入生产,每年1000多万的清蜡费让该厂心痛不已。
痛则不同,通则不痛。2016年,该厂通过加强基础研究、改进清蜡工具、引进新工艺,打通了井筒和油管的“任督”二脉。截至目前,清蜡井次同比减少1060井次,清蜡费用同比减少532万元。
基础研究,找准病因调周期
采油一厂共有高含蜡、高沥青质油井113口,因其油藏构造和地层状况不同,每口油井的结蜡也状况不同。
“治理这些性格差异的结蜡井,找到病因、摸清‘脾气’是关键”,总工程师何世伟说。
技术人员从头抓起,从基础研究做起,采集了4个区块结蜡频次高、结蜡周期短的25口油井的蜡样碳品,对蜡型、组分、温度、流速、含水、清蜡历史等指标全面把脉问诊,找准病因,对症下药。
九区奥陶系油井含蜡量达49%,比全厂平均含蜡量高出29%,且蜡的析出温度高,是结蜡井的高发区,平均5天就要清蜡一次。技术人员根据其特性,分析出平均析蜡温度在45度,清蜡井深在1500米,制定了当井筒或油管内温度超过45度,采用0.86克/立方厘米的热油清蜡和含水超过80%停止清蜡的措施,清蜡周期延长至11天。
TP39井是托普片区的一口高蜡、高沥青质井,熔点在80度,高温原油无法将其彻底溶解。技术人员根据蜡、沥青质加热溶解度差异大情况,采取延长清蜡周期,每5天放大油嘴排蜡措施,彻底解决了蜡、沥青质无法清除问题。
目前,该厂采用此法优化了52井次的清蜡周期,节约费用26万元。
改进工具,消除清蜡隐患
7月11日,该厂对AT22井进行清蜡作业。与以往不同的是,这次他们将刮蜡钢丝的直径由3平方毫米增加到3.2平方毫米,钢丝的抗拉强度提高了0.3吨,避免了因清蜡工具负荷大而使刮蜡钢丝断裂,造成作业返工的情况。
消除隐患,降低费用,小小的工具改进让该厂尝到甜头的还不止这一个。
该厂部分自喷井井口压力达30兆帕,井口防喷器最高承压为35兆帕,而清蜡施工时防喷器内的机械密封装置承压能力仅为21兆帕,易发生溢流,存在井控风险,对这些井只能“望蜡兴叹”。经数十次试验,技术人员在防喷器内增加了液压密封,实现机械和液压双保险密封,井口承压能力从35兆帕提升到69兆帕,消除了井控危险。
“今年,我们共对刮蜡筒、万向节、防喷器等4个清蜡工具及配套进行了改进,现场应用良好,没有发生一起重复作业或安全事故”,开发研究所副所长李满亮说。
引进新工艺,丰富清防蜡手段
“小管径连续油管携带的刮蜡筒、冲洗头,把水力旋转冲洗和机械刮蜡两种工艺融为一体,解决了正注稀油和降粘剂无法清蜡的情况”。12月15日,TK520X井清蜡现场,技术员何寅介绍了新引进的“小管径连续油管清蜡”工艺好处。
TK520X井含蜡量为22%,1月12日蜡堵严重,技术人员先后采取了常规钢丝清蜡,正注稀油加降粘剂等措施,都无法使刮蜡器下入清蜡位置。
8月4日,“小管径连续油管清蜡”新工艺在该井应用,刮蜡器下放至1800米,遇阻刮蜡难题迎刃而解。
“电磁防蜡装置”是该厂引进的又一新工艺,适用于含蜡高、油气比低、清蜡井深2000米以上的井。
TK915-8X井就是该工艺的受益者。该井含蜡量高达48%,以前2天就需清蜡一次。5月份安装“电磁防蜡装置”后,清蜡周期延长到6天,节约费用35万元。
