桶油成本23美元利润21亿元
[中国海洋石油报2016-12-16]

当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  秦皇岛32-6/渤中作业公司重塑成本优势(图)
勘探与钻采工程

秦皇岛32-6/渤中作业公司重塑成本优势(图)

2016-12-19   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  桶油成本23美元利润21亿元
  [中国海洋石油报2016-12-16]


  寒冬未退,秦皇岛32-6/渤中作业公司(下称作业公司)生产经营却一片生机。截至7月底,仅中方利润就达11.3亿元,7个᭳ĽĽ利润指标。1~11月,公司实现利润20.8亿元,全年力争200%完成年度利润指标。
  2016年初,油价正值冰点。按照当时的估算,作业公司的桶油成本最多降到28美元。如果油价持续低位,公司将面临生死存亡的考验。“不能被动地寄希望于油价回暖,”总经理肖茂林说,“认识和态度决定一切。我们要立足本岗,提质增效,重塑成本优势。”
  此后,桶油成本一再压缩,7月,每桶油的成本为22.07美元。1~11月,公司完全桶油成本为23.3美元,比28美元的考核目标降低了17%。
  “月亮不是外国圆”
  主机零部件国产化
  作为一个合作油田,作业公司平台上大部分设备都是外国货。虽然质量相对较好,但费用昂贵。从2006年起,作业公司就逐步尝试部分零部件国产化。但出于谨慎,像油田主机这样的核心设备仍使用外国货。
  在低迷的行业形势下,作业公司装备经理杨家臣对主机零部件国内厂家进行广泛调研。他发现,经过验证,国产零部件使用寿命能够接近进口零部件。“中国制造我看行,咱就用国产的。”杨家臣拍了板。
  油田在使用国产零部件的基础上,还自主研发主机大修专用工具,优化大修工序,提高维修效率,缩短大修工期,节省采购成本。今年的主机维保,以前平均25天的大修工时被压缩到了19天。杨家臣大致估算了一下,通过主机零部件国产化及维保模式优化,每年直接节省费用110万元。
  总包变分包
  修井机维保模式优化
  作业公司共有17套钻修机,此前采用的是总包模式,由施工方和专业公司统一维保。在如今的油价寒冬,大家日子都不好过,单纯压价行不通。作业公司便另辟蹊径,将“蛋糕”分成三块——以平台维修组为中心,辅助钻修机电控厂家和施工方操作人员,三位一体管理。由中海油服负责钻修井期间的设备操作和检查;专业公司负责电控系统季度维保和备件支持,并提供24小时应急服务;作业公司自己负责PM(预防性维修)、CM(故障性维修)执行,维修计划的制订和实施以及质量监控。
  变总包为分包后,服务费用降了下来。单是今年,作业公司17套钻修机维保就少花费1355万元。大家各司其职,施工方和专业公司对这个方案也甚为满意。
  持续发挥人的作用
  自检自修全面深化
  将员工的能动性发挥出来,提质增效工作就比较好进行。寒冬下,作业公司全面开展自检自修,这一方面降低了成本,另一方面提高了员工的技能。
  公司按照从普通设备深入到关键设备、从技术配合转变为技术主导、抓大亦不放小的方针,将MAK主机7500小时中修、燃气压缩机年检大修等一系列原本外委的工作层层分解,落实到人。同时,开展党员立功立项,在工作中给党员压担子,让党员在日常工作中创先争优,带动全体员工。“重塑成本优势”不再是一句空口号,“靠自己填饱肚子”的理念扎根在作业公司每位员工的心中。
  2016年,作业公司全年现场自检自修工作预计将节约费用950万元。

友情链接