西北采油三厂“强身健体”直面“寒冬”挑战
[中国石化新闻网2016-11-10]
“加药泵后增加混配器和循环罐,循环管线硫化氢数值下降为零,实现顺北区块轻质油直销,吨油增效达数百元。”西北油田采油三厂开发研究所技术员王莎说。
面对寒冬期,今年以来,西北油田采油三厂苦练内功,强身健体,通过9个保效增效项目组,助力企业顺利度过寒冬期。今年1至10月,该厂保效增效突破1.23亿元,完成年度目标的110%。
问计市场,多元开发增量创效
“1至10月,天然气超销1.07万千方,创效809.98万元。”这是该厂今年前10月天然气超销的成绩单。
今年,在低油价下,该厂通过问计市场,积极调整产品结构,在控制原油产量的基础上,千方百计增产增销凝析油、天然气和副产品等畅销商品,提高增量创收增效。
减油争气是今年油田企业的创效方式之一,该厂也不例外,但是他们是因“油“而异,轻质油因在市场比较“走俏”,成为他们新的效益增长点。
“今年,轻质油和中质油价差在数百元到千元不等。”
该厂生产科科陈震告诉笔者,“如果还按照旧思路掺稀,那么每多一吨油,就少赚几百块。”
于是,他们抢抓“市”机,成立凝析油外销项目组,通过分储分销,将凝析油产量全部转化为商品量。今年1至10月,该厂凝析油创效7875.9万元,完成年度预算117.55%。
该厂主要产品为原油,副产品为轻烃、液化气等。除了在油气上做文章,该厂并没有忽略副产品。春季是副产品销售的“淡季”。因为,该厂于3月底启动轻烃站检修工程,积极抢抓时效,比计划工期缩短5天,增效151万元。
为了提高液化气产量,该厂在装置运行率即时率上做文章,投运了脱硫塔二段。
通过优化检修周期、设备改造等措施,该厂提升副产品附加值,今年1至10月,副产品创效985.52万元,完成年计划的239%。
另辟蹊径,保能力就是保效益
在塔河十区TH10218CH井,注水后该井日产量由关停前的21吨上升至33吨,产量增长了50%以上,不仅实现了从无效关停井向生产井的转变,而且产量优于以前。
“定期对监测数据进行评价,采取日常维护或实施精细注水等措施,做好产能储备工作。”该厂开发研究所所长程洪介绍。
今年,该厂从大处着眼,积极开展“保能力、增可采”活动,全力保持生产能力稳定,增加经济可采储量,并纳入保效增效项目。
按照单井效益评价,他们评出负效井、低效井及高效井等油井类型,并有针对性通过低成本措施提升能力、阶梯储备保能力和创建能量平衡等方式进行治理。通过转换思维,该厂前10月油井保能平均储备能力为每日260吨,完成计划目标的216%;完成各类工作量17井次,增油3.92万吨,增加可采储量11.36万吨。
“保能力才能保可采、保效益。”该厂总地质师任文博说,“在低油价形势下,我们做好油井产能储备和油井管理维护,有利于后期上产快速贡献产能,提高生产经营效益。”
借力“双化”,打开节能增效空间
“过去,不管天气如何,每天都要按时巡井。现在油井全部安装视频监控,在电脑里通过监控设备就能进行巡检。”11月7日,在该厂采油管理一区,负责监控的值班员工说。
今年8月,采油三厂成为集团公司智能采油厂试点单位。近年来,他们积极加快信息化、自动化建设,累计优化用工363人,年创效益1400多万元。
今年,该厂进一步深化智能油田建设,全面提高油气生产管理水平,促进管理效率提升,打开节能增效空间。
今年9月,TP251单井注水流程自动化改造成功。通过攻关注水机组泵信息化改造,替换外部劳务用工及泵车注水方式,每月节约劳务用工成本3万元。
10月,该厂TK1001注水增压站完成无人值守改造投用。通过视频监控点建设,站内PLC系统升级改造,增加泵控制与压力、外输量联锁,事故罐液位与进口电动阀联锁。
“今年,全厂日注水量由原来的900多立方米提高到2000立方米以上,注水吨油成本由原来的55元降低到45元。”该厂生产运行科副科长刘毅说,“成绩的取得和‘两化’融合是分不开的。”
除了间接经济效益,“双化”融合优化用工也实现成本瘦身。今年1至10月,通过信息化、自动化建设,优化用工24人,年可节约油田专业化服务费用58万元。
