[中国石化新闻网2016-10-28]
近日,西南工程公司井下作业分公司成功对元坝205-3井实施大规模多级暂堵分流酸化施工,在稳定油压33.7兆帕下,试获日产天然气65万方。至此,元坝气田长兴组气藏开发方案设计的37口井全部完成测试,形成40亿方/年混合气产能,元坝气田投产测试任务圆满完成。
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勘探与钻采工程

西南工程公司完成元坝气田37口井投产测试

2016-10-31   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-10-28]
  近日,西南工程公司井下作业分公司成功对元坝205-3井实施大规模多级暂堵分流酸化施工,在稳定油压33.7兆帕下,试获日产天然气65万方。至此,元坝气田长兴组气藏开发方案设计的37口井全部完成测试,形成40亿方/年混合气产能,元坝气田投产测试任务圆满完成。
  元坝气田长兴组气藏埋藏超深,平均埋藏垂深近7000米,具有高含硫,高压力,超深井,地层复杂的特性,气藏储层改造少有经验可循,因此,元坝储层改造及投产测试是公认的世界级难题。
  西南井下为了攻克元坝区块投产测试的难题,他们收集了多年来在该区块以及邻近区块的施工资料,总结周边井酸化、测试工艺,再结合长兴组地层特征,改进了原有工艺。针对超深高酸性气井测试难点,形成以“APR测试工具复杂工况多工序应用控制”为核心的APR三联作测试技术,实现了射孔、储层改造、测试工艺一体化,有效解决了超深高酸性气井的测试技术难题。通过对高温、高压、高含硫气井测试优化设计技术、测试配套技术以及气井测试地面控制技术的系统研究,形成以“智能完井、三级节流降压、复合除冰堵、全程防刺蚀、数据采集自动化”为核心的超深高酸性气井完井试气技术。
  为了攻克储层改成难题,西南井下与西南油气分公司工程院对储层改造技术联合攻关,大胆创新,通过从酸化理论、酸化材料两大方面进行研究,集成创新形成了以“多级暂堵、深度酸压”为关键,以“转向酸自转向、可酸溶固体颗粒堵孔物理转向、可降解纤维暂堵分流”为特色的超深长水平段多级暂堵分流酸化技术这一“利器”,解决了超深、高温长水平段充分有效改造和深度酸压沟通远端缝洞的重大难题,实现了工业化应用。同时,以此工艺为核心,针对不同井型,优化酸液体系和排酸工艺,进一步提高酸化的有效性,形成了多套适用于元坝地区的酸化工艺。
  截止目前,除元坝103H井替喷投产外,元坝气田其余井均采取酸化投产,其中有30口井采用有针对性的多级暂堵分流酸化技术,取得了显著的增产效果,酸化后单井获平均绝对无阻流量263万方,平均增产331%。

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