西南工程:巧做“减法”渡寒冬
2016-10-18
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来源:中国石油石化工程信息网
Ľ> [中国石油新闻中心2016-10-17]2016年,西南工程重庆钻井分公司70825井队在市场“极寒期”的新常态下主动转变设备管理观念,深入开展节能降耗、深度挖潜增效工作,取得了较好实效,为“战寒冬、求生存、谋发展”注入了强劲动力。在昆仑101井施工期间,该队“节能减耗”理念深入人心,全体干部职工充分认识到降成本就是“求生存、保效益、挣工资”的有效途径下,家团结协作,做到人人肩上有责任、人人手中有任务,痛下决心抓好降成本管控。该队机修组积极开动脑筋,巧做“减法”,保障动力正常输出的同时减耗增效。
“微观调控”减少设备怠工率
“我们不能掌控市场,但我们能控制成本。”面对生存危机,70825井队将安全生产与成本把控有机结合,探索出一条“破冰前行”的道路。
为节约燃油消耗,该队机修组通过合理优化分配动力设备的“微观调控”,减少了设备怠工率。在不同施工阶段后,机修组采用及时和钻井技术员沟通,根据钻井参数制定相关技术措施,在保证安全施工的前提下调整好柴油机的合理转速、根据不同的生产工况及时调整柴油机的车数和倒换发电机等方法,充分做到既满足生产需要又不浪费一滴燃油。优化分配动力设备以来,井队平均每月节约燃油5吨,累计共节约燃油50多吨。
“巡回检查”减少设备故障率
井队牢固树立“减少故障就是降低成本”的理念,根据本井后车设备的使用状况,机修组人员在原有后车设备管理的基础上提出“一严四勤”方案,即严格执行后车设备管理制度、勤检查、勤修理、勤保养、勤维护,并将后车设备巡回检查项目及路线要害部位粘贴上墙,并落实到岗位人员,切实做到“故障早发现、早预防、早处理”,将设备隐患故障遏制在萌芽状态。同时,建立后车设备配件消耗台账,定位跟踪,根据日常配件损耗情况,及时调整修配方案;借助转速仪、红外线测温仪、听诊器等设备为后车设备“把脉问诊”,及时治疗,有效减少了设备故障率。
“维护保养”减少配件消耗率
“每个配件都需要成本”。为了减少配件消耗,70825井队机修组定期对各柴油机的气门间隙、供油提前角、喷油器进行检修,避免柴油机早燃及燃烧不充分情况的出现,大幅降低了柴油的消耗量,保证了柴油机输出功率最大。同时,机修组高度重视润滑油的使用,从到场验收、储存、使用、分析、更换做到闭环式管理,充分利用好油品检测仪做到按质换油,有效减少柴油机高速运转的部件磨损,配件消耗得到有效控制。
此外,该队在设备修理过程中,深入开展“小改小革”和“修旧利废”工作,努力在挖潜增效上下功夫,坚持“能省则省、能修必修”的工作原则,持续加大设备现场维修力度,杜绝动辄更换总成现象,将有利用价值的设备及配件存储在专用修配仓库,以备下次组装修配使用。截止目前,70825井队机修组熟练运用降耗“减法”,通过修旧利废,共计节约成本已逾5万元。
