[中国石化新闻网2016-10-11]10月10日,采油三厂以“经济效益”为重心,牢固树立“现在有效益,未来有价值”的理念,立足立体、井,通过“提液调流线、酸化增注、先导试验”等措施,以“点、ጃĽࢠᏒquo;挖潜为突破口,逐步扩大波及系数,提升油井经济可采储量。
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西北油田:点面体深度挖潜 提升经济可采量

2016-10-12   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-10-11]10月10日,采油三厂以“经济效益”为重心,牢固树立“现在有效益,未来有价值”的理念,立足立体、井,通过“提液调流线、酸化增注、先导试验”等措施,以“点、ጃĽࢠᏒquo;挖潜为突破口,逐步扩大波及系数,提升油井经济可采储量。
  目前该厂共有正常自喷生产井68口(日产油2245t/d),平均油压10.54兆帕,平均月油压下降0.27兆帕;预计四季度可实施转抽5口(含3口提前转抽储备年末能力),较去年同期减少2口。
  针对能量不足油井,该厂优先考虑利用物质平衡法开展定量化注水补压开采,追求油藏能量健康状态,通过注水开采,机采井液面较去年上升210米;今年累计实施同类型油井11井次,累计增油1.31万吨。
  压差变化反应了储集体近井供给变差或者泄油半径变小,虽然有多种手段可以恢复产能,但在低油价下,注水仍然是最廉价的手段。该厂今年共计实施了12口(高压注水5口,注水恢复泄油体积7口),增油1.42万吨。
  面对低油价的新常态,该厂对全厂低产低效281口井进行了详细梳理,累计排查出各类注气潜力较大井29口,其中多轮次注气井10口,新增注气井19口,单元注气井14口,单井注气井15口。
  截至10月,该厂阶段累计注水50井次,其中新增注水7井次(注水替油3井次,单元注水4井次),日注水量由1687上升3023立方。目前正在注水的26口,预计年恢复产能6.05万吨。
  今年,西北油田工程技术研究院和该厂联手从航天科技集团42所率先引进爆燃压裂新技术。该先导试验是将火箭推进剂挤入地层,再用药剂点火引爆,产生的高能酸性气体对地层产生脉冲加载,形成裂缝通道。同时,酸性气体溶于水后形成的酸液对裂缝通道进行非均匀刻蚀,达到沟通储集体的目的。
  该厂针对托甫台区、十区南低效共213口稀油井进行排查,筛选出枪式爆燃压裂潜力井4口,缝内爆燃压裂潜力井5口。经过层层筛选,TP188X井成为新技术的首个实验井,分公司计划11月份在该井进行枪式爆燃压裂新技术先导试验,计划投资约50万元,新增经济可采储量1.5万吨。
  通过以单元注水和注气为导向,该厂立足注采井网调整,构建能量平衡,累计完成各类工作量16口井次,增油3.22万吨,增加可采储量10.21万吨。
  该厂四季度计划注水64井次,计划注水23.18万方,平均日注水2520立方,注水替油年底储备能力6.87万吨,单元注水邻井平均日增油6.05万吨。
  以潜力先行和效益排队为注气选井优选,该厂从补充能量和提升能力进行攻坚,强化油藏认识提动用,探索参数优化增效益,科学指导注气高效开发。通过潜力摸排,反复论证,预计四季度注气25井次,注气费用1173万元,年提升能力6.62万吨,增加可采储量6.1万吨。
  从低效井高压注水/大规模注水储备产能;正常水驱受效单元注采参数优化;正常注水替油井注采参数优化;低压自喷井提前转抽释放产能;水窜井组探索治理五个方面,该厂在极寒期增大抗风险能力,预计共实施工作量24井次,提升日增油水平100吨,新增可采2.1万吨。
  目前该厂共有底水单元18个,下步将立足“平面、保护井筒”,通过引导油水线、单元注水注气、调流道等手段,预计治理底水单元9个,实现“堵水”向“疏水连通”转变,提高底水单元采收率。
  该厂力争四季度在未建产井、低井控区、注水失效井、底水油藏管理、断裂研究方面认识实现新突破,进一步扩大水驱规模,水驱覆盖储量由1.05亿上升1.3亿,盘活停产、未建产井不少于5口,调整治理底水单元不低于5个,为2017年做好产能、技术储备。
  截止10月10日,该厂厂级保效增效项目累计创效9699.56万元,完成年度目标的86.80%。其中轻质油直销项目组累计增效5752万元,副产品增效959.3万元,完成年度预算232.84%。

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