[中国石化新闻网2016-08-18]面对低油价下企业利润大幅收窄的严峻形势,西北油田采油三厂坚持低成本领先战略,构建开源增效、降本增效、创新增效、管理增效四位一体的效益网络矩阵,全方位挖潜、全要素压降、全过程优化、全链条创效,生产经营形势逆势提升。1-7月,实现油气商品量超计划1.13万吨,营业收入超计划5600万元。
开源增效,培育效益增长点
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西北采油三厂:“四个增效”破寒冰

2016-08-19   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-08-18]面对低油价下企业利润大幅收窄的严峻形势,西北油田采油三厂坚持低成本领先战略,构建开源增效、降本增效、创新增效、管理增效四位一体的效益网络矩阵,全方位挖潜、全要素压降、全过程优化、全链条创效,生产经营形势逆势提升。1-7月,实现油气商品量超计划1.13万吨,营业收入超计划5600万元。
  开源增效,培育效益增长点
  该厂紧盯市场,突破现有业务、资源,通过轻质油直销、副产品超产、剩余经济可采储量增加,不断培育新的增效点,带来了营业收入效益的增长。
  根据轻质油、凝析油价格高于中质油价格的市场特点,该厂及时采取了提高轻质油产量、压降中质油产量的战略措施,对轻质油、凝析油分储分销。1至7月,克服不利条件,实现超销轻质油0.68万吨,累计外销轻质油5.34万吨,创效3895万元。
  在生产完全成本中,折耗占到60%。为降低折耗,该厂多措并举提高剩余经济可采储量,通过开展“低成本手段引流线、调流场”等六项工作,1-7月累计新增可采储量69万吨。
  该厂积极做好天然气的“加减法”,通过TP-2气站扩建、边缘井天然气回收等多项措施,日均增产天然气12万方,累计超产超销天然气0.81万千方,增效714.5万元。
  降本增效,减少效益流失量
  “固定成本不固定,一切成本均可控”。该厂从成本形成动因入手,精准运行,精细维护,降低工作量发生频次;通过源头、过程、价格、方式等方面优化,降低成本支出,减少效益流失量,使管理型费用降低10%。
  作业费用是成本的大头,该厂向市场优化要效益,对框架合同,进行认真梳理,经过多轮次的商务谈判,确保了2016年框架合同价格全面低于2015年,其中注气作业施工价格同比压降比例为21%。
  该厂整合技师资源,建立自足维修团队,将修旧利废常态化开展,全年力争实现降本增效2045万元。
  创新创效,扩大效益新空间
  该厂通过创新思维,从制约生产经营效益的技术瓶颈入手,大胆革新,精细论证,形成了技术创新和理论创新系列,及时推广应用,提高了收入,拓展了效益空间。
  低成本注水是增产增效的“台柱子”,但科学注水并非易事,尤其是缝洞型碳酸岩盐油藏,注水很容易形成“水窜”。
  该厂技术人员创新性的提出了定量化注水的思路,通过绘制不同阶段注水井的注水压力和注水量变化曲线,准确掌握每种油藏的吸水规律,实现了定量化注水。截止8月11日,累计实施85井次,增油8.03万吨。
  创新,全方位落实。针对单井加热炉普遍存在燃烧不充分、耗气量大、不节能环保的问题,该厂对现有加热炉火嘴实施了加长、缩径的技术改造,以天然气价格1元/方进行测算,年可增加天然气效益580.35万元。
  管理提效,释放效益新活力
  该厂通过变革采油厂现有体制机制,优化组织运行,集约资源配置,提高效率与效益,释放效益新活力。
  他们以信息化为抓手变革管理机制,不断夯实“百人百万吨”基础,信息化建设红利正在不断释放。1-7月,累计优化用工135人,油田专业服务费同比下降29%。
  为将全年降本增效目标落到实处,该厂成立了18个降本增效项目组,责权利同落实,让提质增效落地生根。低效井挖潜项目组,通过负效关停井再评价、综合治理、井组调整,共完成负效变有效井30口,有效变高效井12口,高效再提效井11口,累计增油2.84万吨,累计创效928万元。

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