[中国石化新闻网2016-07-18]
截至7月16日,采油一厂利用数据远传监控累计优化用工39人,优化费用199万元。
GP4集气站无人值守改造项目已经成功实施,该厂实现了生产运行数据远程监控、站内重点设备装置视频实时监控、注水泵和外输泵远程停泵、注水泵和外输泵电流出口压力保护。此项目减少人员用工6人,每月效益3.9万元。
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西北油田:打造智能化油田推动效益增速

2016-07-19   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-07-18]
  截至7月16日,采油一厂利用数据远传监控累计优化用工39人,优化费用199万元。
  GP4集气站无人值守改造项目已经成功实施,该厂实现了生产运行数据远程监控、站内重点设备装置视频实时监控、注水泵和外输泵远程停泵、注水泵和外输泵电流出口压力保护。此项目减少人员用工6人,每月效益3.9万元。
  当前,西北油田正处于改革发展的关键时期,新常态下迫切要求全体员工转方式、调结构、提质增效升级,在新形势和新任务面前,该厂以效益为中心来驱动提质增效管理目标。
  据悉,为了提高信息自动化利用率,提高工作时效,减少用工费用支出,该厂对部分井站、注水工艺进行改造,生产井和注水井共167口,119口井安装了数据远传,占总井数的75.9%;单井及流程共安装视频监控33处。
  为降低成本,托甫、跃进区块单井注水替油流程均为现场人员监控操作,该厂将原注水流程优化人工手动控制,通过仪表自动化改造实现注水流程智能化,并将监控数据远传至就近处理站,对注水流程控制进行远程监控操作,实现无人值守。
  跃进二号处理站有装车罐和生产罐,15口井进站生产,日产轻质凝析油395立方米,日产混烃5.7吨,日外输气7.6万方。YJ3-1、YJ3-3、YJ2X等高产油井,结蜡现象十分严重,经过数据远传改造,及时调高炉温,让油温上升,实现凝析油直接外销。
  为加速跃进区块智能化油田改造,该厂利用跃进片区管辖的一座计转站、一条巡检线,优化人员21人,加大员工现场操作技能考核力度,提升现场岗位员工信息化和自动化操作技能水平,为西北油田打造智能化油田奠定坚实的基础。
  “GP4站无人值守改造项目成功实施,减少人员用工6人,如果每人每月按照6500元计算,预计全年实现降本增效50万元。”经理黄江涛说。(周先贵)

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