[中国石化新闻网2016-06-14]河南油田采油二厂以实施低成本发展战略为主线,转换方式,主动调整,精心优化,提高低成本常采单元的增产增效能力。今年前5个月与去年同期对比,常采单元产量由9.22万吨上升到9.28万吨,占总产量比例由36.7%提高到44.7%。
摸清家底,找准优势潜力
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河南油田采油二厂提高低成本常采原油产量

2016-06-15   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-06-14]河南油田采油二厂以实施低成本发展战略为主线,转换方式,主动调整,精心优化,提高低成本常采单元的增产增效能力。今年前5个月与去年同期对比,常采单元产量由9.22万吨上升到9.28万吨,占总产量比例由36.7%提高到44.7%。
  摸清家底,找准优势潜力
  地质技术人员针对不同类型断块油藏不同时期存在的矛盾和问题,以“336”工作法为手段,强化水驱完善工作。“三查找”:查找扩大水驱规模潜力,查找动态井网恢复潜力,查找非主力层完善潜力;“三完善”:完善局部注采井网,完善恢复动态井网,完善非主力层井网;“六提高”:提高注水规模,提高水驱控制程度,提高水驱动用程度,提高注采对应率,提高分注率,提高层段合格率。
  转换方式,扩大规模增效
  王集油田王9断块Ⅳ52.4层属普通稠油Ⅰ-2类油藏,由蒸汽吞吐转注水开采后,日产油由0.7吨提高至12.7吨,综合含水下降12个百分点,今年与去年同比,吨油运行成本下降235元,操作成本下降2268元,由“增量低效区”变为“边际有效区”。
  采油二厂普通稠油Ⅰ-2类油藏分布范围广、储量规模大,初期以蒸汽吞吐为主,随着吞吐轮次的增加,效果逐渐变差。吞吐阶段采出程度较低,但采用天然能量开发,由于原油粘度偏高,地层压力较低,开采效果也较差。针对以上问题,地质技术人员调研了国内如胜利油田、昌吉油田、吐哈油田等类似油藏水驱开发方面相关理论及做法,提出普通稠油Ⅰ-2类油藏转水驱的思路。
  技术人员经过深入对比研究,提出普通稠油Ⅰ-2类油藏转水驱19井组。实施过程中以“效益优先”为原则,边探索、边实施,目前已经实施10个井组,动用地质储量77.11万吨,增加产能30吨。
  王9断块Ⅳ52.4层普通稠油Ⅰ-2类油藏转水驱成功后,增加水驱动用储量46.5万吨,累计井口增油4205吨,对该厂普通稠油Ⅰ-2类油藏挖潜剩余油有借鉴意义。
  精细调整,实现均衡水驱
  古城油田泌124区块已开发近30年,去年转入后续水驱,开发中存在注入平面窜流严重、剖面矛盾突出,平面、剖面动用差异大等问题,制约了水驱开发效果。地质技术人员精心油藏研究,在剩余油评价认识基础上,对古城油田泌124区块实施精细流线调整,调整后区块日产油由70吨提高到92.1吨,综合含水下降3.4个百分点。
  由于注水开发单元大多已形成固定的层系和井网,开发过程中需要优化注水、采液结构,协调注采关系以实现均衡水驱。技术人员利用流线“五步法”,对流线、流场的精细刻画,总结流场及剩余油分布特征,以“井层配产配注优化技术”为依托,从“三线”入手,围绕“注”、“采”两个方面进行立体调控,均衡地下流场,提高注水效益。对潜力区域“推流线”,增加欠注井层治理及潜力层增注,保证开发能量。对强势方向“压流线”,水窜注水层及优势方向油井治理,实现有效注水。对弱势方向“拉流线”,完善采油井层弱势方向油井治理,促使油井见效。
  今年前4个月注采结构调整105井次,其中注水调整48井次,63层段;分注率89.3%,注水合格率93.3%;油井调整57井次,通过调整增油3790吨。

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