[中国石化新闻网2016-06-07]
大牛地气田天然气井在生产初期,井内压裂砂会不同程度随气流携带到地面采气工艺设备中,由于气流流速过快、且压力高,经常会造成阀门、管线三通和排液设备的磨损,因此对该类气井采取了低配产运行,来降低损坏设备等安全风险。
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大牛地气田破解气井出砂难题

2016-06-08   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-06-07]
  大牛地气田天然气井在生产初期,井内压裂砂会不同程度随气流携带到地面采气工艺设备中,由于气流流速过快、且压力高,经常会造成阀门、管线三通和排液设备的磨损,因此对该类气井采取了低配产运行,来降低损坏设备等安全风险。
  为破解气井除砂这一难题、减少设备损坏率、提高天然气采输率,实现安全、生产“双赢”,华北采气厂引进了HWD65/35C型井口旋流除砂器,该除砂器是一种适用含砂油气水生产处理的工艺设备,除砂器由旋流器、储砂桶、连通阀、排砂阀、泄压阀、压力表、工艺管线、管件、安装连接件、框架等组成。HWD65/35C型橇装式除砂器分为上下两个工作筒,上游为旋流器、下游为储砂桶,除砂器上下游有隔离阀,依靠离心力和重力分离砂等固体颗粒,切断隔离阀,打开泄压阀,泄去储砂桶内部压力,再打开排砂阀(旋塞阀),最终实现排砂的目的。
  通过现场测试使用,针对大牛地气田32号站DPS-301井和62号站DPF-201井产量高、出砂严重的情况进行安装HWD65/35C型井口旋流除砂器,进行初期性先导试验,平均每3天排一次砂,每次排砂量1-2kg,结果表明,井口旋流除砂器实现了比较理想的除砂能力,站内的排砂工作量明显减少,大大提高里下游管汇及其他设备的使用寿命,同时DPS-301井日配产由原先的1万方/天,提高至2万方/天,DPF-201井日配产由原先的2万方/天,提高至4万方/天。
  “目前,‘井口旋流除砂器’工艺,破解了气井除砂难题,随着大牛气气田不断深入开发,该工艺设备将在大牛地气田全面推广应用,确保华北采气厂安全、生产‘双赢’。”该厂技术员王雷介绍说。

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