[中国石化新闻网2016-05-03]“TK915-10、TK915-11两口关停井重新开井评价,日产天然气能力增涨8万方;TK915-4井转层酸压测试、TK915-2井下电泵排水采气,两口井合计日产天然气增涨5万方。”近日,一线传来的一组组喜人的数据,令西北油田勘探开发研究院气藏开发科研人员瞬间“满血”。
自今年2月,西北油田9区奥陶系凝析气藏打">
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西北油田9区奥陶系复产增效赢得“涨声”一片

2016-05-04   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2016-05-03] “TK915-10、TK915-11两口关停井重新开井评价,日产天然气能力增涨8万方;TK915-4井转层酸压测试、TK915-2井下电泵排水采气,两口井合计日产天然气增涨5万方。”近日,一线传来的一组组喜人的数据,令西北油田勘探开发研究院气藏开发科研人员瞬间“满血”。
  自今年2月,西北油田9区奥陶系凝析气藏打出复产增效组合拳后,初显效果,该区块7口低产低效井先后措施恢复生产,赢得产气量的“涨声”一片,让油价“寒冬期”的开发科研人员看到了春天的“气”息,目前区块日新增产天然气近15万方,日产总量达到65万方。
  9区奥陶系凝析气藏是西北油田近年来首个全面投入开发的碳酸盐岩缝洞型凝析气藏,特殊的储集体类型,给本已复杂的凝析气藏开发带来了更多的难题。受到气藏综合含水率上升、储层能量下降的双重影响,区块全面开发两年就出现油气产量快速递减,天然气产出能力从初期最高的日产80万方降低至去年年底的50万方,已投产的22口生产井中半数成为低产低效井,为区块天然气效益开发带来了不利影响。
  今年年初,西北油田提出了全力推进塔河9区奥陶系复产的要求,勘探开发研究院立即成立开发科研攻关项目组,全面开展9区奥陶系产能恢复论证工作。在气藏地质、气藏工程、气藏数值模拟研究等综合研究的基础上,提出针对该区块凝析气藏的“主体区措施挖潜+东扩区注水保压+关停井开井评价+侧钻井提高动用”的连环组合式措施复产方案,目标为日产天然气增加30万方以上,日产总量达到80万方水平。
  目前,西北油田9区奥陶系凝析气藏正在落实4井次的措施及注水工作量,2口侧钻井也已论证完毕,正在加快投产,区块日产天然气总量再上80万方水平,指日可待。

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