柳杨堡气田开发驶上快车道
华北油气分公司深化储层认识,消除工程施工瓶颈,降低开发成本
[中国石化新闻网2015-11-17]“柳杨堡1号集气站有6口气井接入,日供气8万立方米,近日就可向当地的液化天然气生产厂及居民供气。”华北油气分公司采油二厂副厂长冯发勇高兴地说。
柳杨堡气田位于鄂尔多斯盆地西北部,面积888.9平方千米,已探明太原组天然气储量549亿立方米、石盒子组天然气储量614.59亿立方米,资源潜力喜人。然而,该区块储层埋藏深,钻井施工中极易发生严重漏失等井下复杂情况,气田开发成本居高不下。
近几年,华北油气分公司通过深化储层认识、消除工程施工瓶颈、降低开发成本,加快了柳杨堡气田开发进程。
深化储层认识,评价出可动用储量50亿~100亿立方米
“由于气田属于低渗气藏,单井产量偏低,一口气井失利,就需要多口气井产生的效益弥补。因此,深化储层认识,提高气井的产气量至关重要。”冯发勇说。
“对地层认识清楚,还可以让井身轨迹避开水层、煤层,钻头更准确钻入气层,避免井下复杂情况,确定压裂施工规模。”该厂产建项目部副主任高峰补充道。
前几年,柳杨堡气田以开发太原组为主,几口井钻下来,因太原组含水量偏高,只好暂停开发。虽然现在该公司把钻井施工的重点转移到了石盒子组,但是该组含水量也不低。
为此,采油二厂与勘探开发研究院紧密结合,跟踪评价水平井实施进展,摸清主力气层空间展布情况。针对经常钻遇泥岩井段或含气不高的砂岩层情况,设法让井眼轨迹经过含气丰富的气层;当水层在气层下面时,设法让井眼轨迹沿气层上部前进,避免在压裂中沟通水层。
他们通过对柳杨堡气田30多口探井、18口水平井细化研究,基本摸清了该区块上古发育7套储层情况,确认盒1气藏厚度较大;同时,增进了对含水层段、泥岩段的认识,提高了水平井钻遇气层的钻遇率。
今年,采油二厂在气层厚度大、储层预测有利区盒1气藏部署实施5口水平井,均成功避开构造复杂的泥岩层、煤层等复杂层位,评价出可动用储量50亿~100亿立方米。
“深化地层认识能帮我们尽快找到‘甜点’气层,钻出高产井。”高峰说。
消除工程施工瓶颈,累计增产天然气176万立方米
2012年以来,柳杨堡气田部署探井5口、开发水平评价井18口,由于地层有煤层、裂缝等情况,施工中极易发生井塌、井漏现象。“2013年水平井平均钻井周期133.99天,仅钻井成本就需要3000多万元。”冯发勇说,“加之地层高温高压,没有能适合地层抗高温的压裂液体系,工程施工遇到许多技术瓶颈。”
采油二厂产建项目部与工程施工单位密切配合,尝试各种材料的堵漏效果,并邀请国内知名钻井液公司现场服务,最终形成了随钻堵漏、水泥浆堵漏、可控膨胀堵漏等方法和配套技术。
目前,该厂平均钻井周期缩短至86.7天,最短水平井钻井周期缩短至74.71天。
水平井压裂施工是提高单井产气量的有效手段。为寻找适应高温高压的压裂液体系,该厂与华北工程院、研究院联合攻关。“研究人员经过反复对比测试,优选配方,使压裂液体系耐温性能达到了120~160摄氏度,这是目前国内使用的压裂液能够承受的极限值。”华北工程院副总工程师程秋菊说。
2014年以来,柳杨堡气田11口水平井在运用自主研发的压裂液后,储层压裂见到较好效果,累计增产天然气176万立方米。
实施低成本战略,单井成本由3200多万元降至2700多万元
柳杨堡气田气藏埋深较深,地层复杂,平均单井产量低。要实现效益开发,必须降低开发成本,提高单井产气量。
“经过我们与工程单位的共同努力,柳杨堡气田的平均钻井周期缩短了50天左右,单井成本由3200多万元降至2700多万元。”冯发勇说。
工程施工的成功率带动了气井产量的提高。今年,该厂测试的多口井日产气达到10万立方米,其中LP12H井最高产气量达到15.6万立方米,为气田开发带来了新活力。
柳杨堡气田LP6T井现场,新安装了风电互补发电装置,不仅可以满足气井的视频传输及用电需要,而且能实现无人值守。相比接入网电,可节省投入几十万元。
目前,这种风电互补装置,已在多口高产气井完成安装,并将在气田全面普及,为低成本数字化气田建设发挥作用。
