西北采油三厂:主动谋变让低成本开发唱主角
[中国石化新闻网2015-09-28] 2015年面对经济发展新常态和低油价新形势,采油三厂打破常规,主动谋变,走出了一条低成本开发之路。截至目前,该厂通过低成本开发之路,与去年同期相比多增油6.52万吨,吨油成本较去年同期下降472元。
据了解,为应对效益收窄的不利局面,该厂自年初及时制订了“以产效益油为中心,优化产量结构,调整开发模式,重点加大低成本注水、注气开发投入,努力削减高成本及低效措施投入”的开发战略,新的开发理念更加注重“质量及效益”,让之前小打小闹的注水、注气唱起了主角。
“注水是效益开发的首选,以精细注水为核心,才能不断提高效益油产量。”该厂总地质师任文博向笔者说道。
今年,该厂以“提高储量动用”为核心,立足雕刻体,不断丰富注水理论,细化完善注水选井标准,通过稳步扩大注水规模,差异化调整治理,完善注水配套设施,努力提升注水开发效益。截至9月19日,该厂累计注水量42.43万方,增油16.05万吨,吨油成本较去年同期下降6元/吨。
此外,该厂还坚持注水要实现“滴滴见效”,堵塞效益漏失点。在注水开发工作中,为避免抬高生产成本,技术人员对部分存在低效、无效的注水井进行分析后专门开展了专项治理活动。
据了解,技术人员结合地质特征进行再认识,截至目前,已对8口低效、无效注气井采取了大规模注水、提液引流及单元注气等治理措施,有效改善了生产效果,阶段增油6292吨。
“如果说注水是寒冬期降本增效的当家‘花旦’,那么注气就是增油降本的当家‘小生’,是提高采收率重要的手段。”该厂开发研究所所长程洪向笔者说道。
2015年,该厂以“三类储量动用”为核心,以“提升增量、优化存量”为具体方向,强调注气结构调整,通过单井向单元转变,有效提高了平面储量动用程度。
面对油井多轮次注气后,增油效果变差,剩余油无法有效采出,且开采成本居高不下。对此,该厂技术人员转变思路,精细研究,大力开展井组气驱工作,剩余油挖潜由单井挖潜向单元立体挖潜转变,既增加了产量又提高了效益。截至目前,该厂已对8个注气井组实施立体挖潜,累计增油2.76万吨。
通过挖潜思路由单项突进向全过程全节点优化转变,从油藏、工艺、管理等多方面的优化,截至9月19日,该厂累计注气39井次,增油7.48万吨,与去年同期相比,注气吨油成本下降466元/吨,目前注气日产油水平362吨,日均超剩余日产69吨/天。
