旧抽油杆引发的“蝴蝶效应”
[中国石化新闻网2015-08-25]8月17日,在中原油田采油二厂准备大队泵修车间,泵修班职工徐世文正在用抽油泵内壁检测器为一台疑似“胃出血”的抽油泵做“穿刺”检查。徐世文仔细检查探测器探头内置弹簧松紧度,在确认无误后,将探测器伸入抽油泵的泵筒内。
“老徐,咋样?这泵内壁有划痕不?”趁徐世文低头凝思的时间,工友田荣华插嘴问道。“探头接触疑似穿孔处,触感较平滑,那块阴影是油污,不是划痕。”许世文肯定地说。
徐世文所在泵修班的日常工作就是对回收过来的抽油泵进行修复。“由于泵体内壁存在结垢、结蜡、盐碱等现象,以前都是用人工操作活塞进行检测。但是遇到内壁损伤或划痕,活塞检测就‘失灵’了。”徐世文说。去年,厂里一口油井由于抽油泵腐蚀穿孔,造成泵筒抽吸失效,直接影响该井产量近3.5吨。“耽误产量不说,光后续修复费就要2000元,这2000元的修复费花得实在让人心疼。”徐世文说,“要是对抽油泵的检测再精准一些,减少误判和二次返工,这笔修理费就可以省下来了。”
一次,休假在家看医疗剧,看到医生在给病人做穿刺手术时,徐世文深受启发,他想到了用“探头”给抽油泵做“穿刺”的办法。他找来一根和抽油泵内壁长度差不多的报废抽油杆,在抽油杆的一端制作出一个插孔式探头,在另一端焊接一个扶手,制成了“T”型抽油泵内壁检测器。
徐世文的这个检测器可对多个型号的抽油泵进行检测,既提高检泵质量,又降低了抽油泵报废率。“现在平均每月可多检测30台可修复抽油泵,按照一台泵1500元计算,月节约生产成本45000元,一年可节约成本54万元。”徐世文算了一笔“节约账”。
“徐师傅用一根旧抽油杆,花费不到100元,就解决了泵筒内壁人工检测的问题。现在全厂上下都在想方设法降本增效。如果大家都肯动脑筋、勤钻研,我们不仅可以省下检修费用,还可以通过为兄弟单位提供优质服务创效益。”在准备大队的座谈会上,大队党支部书记齐玉军与职工探讨创效新路子。
一根旧抽油杆的巧用,激活了该队职工创效的热情,准备大队班组职工充分发挥自己的聪明才智,在增收节支项目中,深挖潜力。
“老周,让我们数数,今天共计修复多少个抽油杆节箍?”“1个,两个,3个……”在闷热的抽油杆队探伤车间,该大队技术人员周宏和周昭仕正在清点“劳动成果”。为了减少抽油杆节箍的投入量,该队本着“少花成本钱、多修复多创效”的原则,紧盯效益,抠成本,算细账,自己动手修复抽油杆报废节箍,累计节约成本3万多元。
这些日子,该大队技术组组长张晓健倍感心焦。给油管、油杆清洗加热时所使用的燃烧器的内部控制板价格昂贵,如果控制板损坏后直接更换,将是一笔很高的生产成本。为解决这一难题,张晓健对坏掉的控制板进行检测,发现多数故障是局部电子零件损坏或工作稳定性变差造成的。为减少生产成本投入,张晓健对回收的旧燃烧器进行拆卸,更换霍尔元件,一台台“不能用”的燃烧器“重获新生”。截至目前,该厂准备大队共修复两套控制板,节约生产成本8000元。
