[中国石化新闻网2015-08-18]
2015年西北油田采油一厂油气处理部技术人员针对乳化油破乳难题,将乳化油从传统的添加式破乳转变为倒入120方系统单独加热处理,由于温度从45℃提升至60℃,破乳脱水效率较以前提高20%。
截至8月11日,该站已累计处理乳化油3950吨,节约药剂费用6.5万元,这种方式被职工们形象的称为“换灶添柴”。
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西北采一“换灶添柴”提升乳化油处理效率

2015-08-19   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2015-08-18]
  2015年西北油田采油一厂油气处理部技术人员针对乳化油破乳难题,将乳化油从传统的添加式破乳转变为倒入120方系统单独加热处理,由于温度从45℃提升至60℃,破乳脱水效率较以前提高20%。
  截至8月11日,该站已累计处理乳化油3950吨,节约药剂费用6.5万元,这种方式被职工们形象的称为“换灶添柴”。
  “油气处理部有120万方和150万方两个原油处理系统,以前处理是将乳化油一点点的添加进去,一罐1900方的乳化油大约需要一周时间,现在通过优化流程,短时间只用120万方系统处理乳化油,用10至15个小时就够了。”指着一瓶黑色油样,该部副经理李休萍说。
  联合站乳化油主要来自各原油储罐的排污及干化池收油,脱水困难,处理周期长、油质较差,由于物性复杂,形成的“水包油”或者“油包水”就会成为性质稳定的乳化油,因为油水分离困难,造成药剂费用和重复处理劳动强度增加。以往的处理方式是先在好坏油罐内进行沉降脱水,然后用打回270万吨原油系统,加破乳剂等方式反复进行油水分离。
  “由于大系统的温度只有45℃左右,因此效果不理想,有时导致分离器、热化学脱水器的含水增加,难以处理的乳化液明显增多,严重时甚至影响到了掺稀油混配。”大站班长李领业提起来颇感头疼。
  根据存在问题,该站技术人员积极攻关,在优化破乳剂选型、调整设备最佳参数的同时,积极寻找提升破乳效果的办法。
  大家通过分析发现,乳化油难以处理是罐内沉积的乳化油不能直接进行加热,光靠沉降脱水已经不能满足乳化油的生产需要,还要给好乳化油一个合理的温度,才能提高脱水效果。
  技术人员分析后,建议采取用120万吨原油处理系统单独处理乳化油,将原油处理暂时倒入150万吨系统生产,随后将好坏储罐的乳化油导入120万吨系统加温至65℃、辅助加药破乳,处理完毕后泵入另一好坏油罐存放,再进行沉降脱水,数据检测合格后用于掺稀油的混配。
  该建议实施后,由于处理温度提升,缩短了好坏油罐乳化油处理周期,乳化油破乳效果大为提升,降低了因乳化液进入原油处理系统带来的不利因素,同时污水排量较前期降低了9个百分点。

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